立足岗位降成本 精打细算增效益| 炼钢厂:攻坚合金窄成分控制,精准炼好钢

2026-06-23

5月份,炼钢厂低合金系列钢种硅元素窄成分命中率达91.75%,锰元素窄成分命中率达59.47%,两项关键指标均创近年来最好水平。数字背后,是炼钢厂深入践行极低成本管理,助推经济炼钢迈出的坚实一步,更是该厂对“聚精气神、干精准事、炼精品钢、做精益人”具体要求的生动实践。

今年以来,为保证产品质量,降低合金成本,炼钢厂因地制宜,组织技术人员和关键岗位人员掀起了一场从“经验”向“科学”转变的“合金窄成分攻坚行动”。

“以前,老师傅们凭着几十年积累的经验,一炉钢加多少合金,心里大致有数,成分命中率也没大问题。但现在要求‘窄成分’控制,那点余量空间被压得很小,仅凭‘手感’和‘大概’就显得有些力不从心了。”攻关小组一位负责人如是说。

为此,该厂由技术系统牵头组建了专项攻关组,他们要做的第一件事就是把转炉二助手们请进“课堂”,从最基础的合金配加理论、计算公式讲起,让每一位操作者不仅知其然,更知其所以然。如今,“懂原理、会计算、善控制”已成为合金操作岗位的标准,精准的理论计算替代了粗放的估算,为窄成分控制立下了第一道科学准绳。

光会算还不够,把理论量精准地“投喂”进钢水里,那才是真本事。如何把控好合金投加的时机、顺序、节奏,这些现场操作的细节,体现着精细化、标准化的管理。攻关组通过反复跟踪、比对、优化,制定了详实的合金投加标准化操作模型。先加什么、后加什么,在哪个时间窗口投入收得率最高,都有明确规范。这套“操作要领”让年轻职工上手更快,让老职工的操作更精,过去因人为因素导致的收得率波动被有效控制,合金元素的作用被发挥到极致。

如果说前两步是“练内功”,那么第三步则是“通外联”。合金窄成分控制绝非岗位孤军奋战,这需要前方信息的精准投送。为此,该厂充分利用MES系统的信息通讯功能,将入炉铁水成分、温度、废钢结构等关键前置信息,实时、准确地推送至合金操作岗位。操作者不再是“盲人摸象”,而是在充分掌握铁水和废钢的基础上,对出钢量和钢水氧化性做出科学预判,从而在合金投加时做到心中有数、操作有度。

从经验估算到理论计算,从自由发挥到标准操作,从信息孤岛到数据贯通,炼钢厂合金窄成分控制水平跃上新台阶。后续,他们将持续走技术革新的道路,以追求卓越的工匠精神持续攻关合金窄成分控制,以实际行动助力经济炼钢再上台阶。