主动作为降成本 创新创效促发展| 炼钢厂强化技术创新降低耐材消耗
2026-06-03“过去我们在耐材上更多是‘用了算’,现在要转向‘算着用’,每一吨钢、每一块砖、每一勺渣都要聚焦在效益产出上。”炼钢厂降低耐材消耗攻关组相关负责人在攻关推进会上这样强调。今年以来,炼钢厂将目光锁定在“耐材吨钢成本”这一关键指标上,通过技术创新和管理优化,全方位展开成本攻坚。
思路决定出路。此次攻关改变了以往单一压价的模式,而是分门别类、精准施策。针对大包上水口、钢包等按吨钢结算的耐材,核心策略是“延寿”。通过与供货商深度协同,采取提高上水口使用炉数、改进钢包修补工艺、减少在线钢包使用数量等措施,使耐材使用寿命得到提升。同时和供货方沟通建立“效益提升—价格下浮”联动机制,让双方都能从“延长寿命”中尝到甜头。
而对于中包滑块、保护渣、大包套管等按零库存消耗量结算的耐材,炼钢厂则在“降耗”上做文章。以滑块为例,原先使用6小时必须更换,现在攻关团队计划与厂家技术人员一道,对下线滑块进行“会诊”,依据实际工况重新修订更换标准。在保护渣使用上,现场严格推行“少加、勤加”的操作法,确保渣层“稳定、薄层、均匀”,避免因局部裸露或积渣过厚造成浪费。针对品种钢生产时大包套管粘连、内壁缺陷等,一方面要求厂家提升材质、严控质量,另一方面借鉴兄弟单位将套管结构优化为喇叭口渐变设计,消除了带套管开浇时的溢钢风险,保证浇注连续性,实现了在现有装备条件下带套管开浇,也为后续品种钢质量提升奠定基础。同时,在生产中明确不同钢种、不同浇注参数下的合理使用炉数,坚决杜绝浪费。
为了确保措施落地生根,炼钢厂组建了由厂领导挂帅的攻关组,并下设转炉、连铸两个专业小组。李鹏程带头的攻关小组一头扎进钢包残厚数据里,通过跟踪、写实,力求摸清现有工况下的侵蚀规律,目标是让下线料包残厚满足标准的占比达到100%。而牛俊杰带领的另一小组,则将攻关重点放在中间包和浸入式水口的使用寿命上,建立不同厂家中间包的侵蚀档案,在保证安全和产品质量的前提下,将中间包使用寿命提升2小时、浸入式水口寿命再“抠”出1小时。这些看似微小的进步,带来的却是可观的降本效益。
经过团队合力攻坚,钢包包龄、塞棒中包使用寿命、浸入式水口使用寿命均明显提升,耐材降耗攻关取得阶段性成效。
这种“数据 现场”的双重盯控,配合每周的小组攻关会和每月的全厂例会,确保了每一项改进都能及时固化到操作规程中。
据悉,炼钢厂还将进一步加强与炼铁工序的协同,提高铁水预约重量兑现率,从源头减少铁水罐耐材的无效消耗。从一块滑板、一根侵入式水口、一次判包入手,炼钢厂正用实实在在的技术创新和管理精进,把“降本”二字刻进每一个操作细节里。