【专栏】创新在基层| 从“经验判断”到“数据说话”

2026-04-01

近日,轧钢厂棒线作业区顺利完成精轧机安全罩技术改造。通过在控制系统中植入转速联锁程序,该作业区为5台高速轧机的安全防护门加装了一把坚固的“隐形锁”,从根本上消除了轧机未停稳便开启安全罩的安全隐患,以技术创新牢牢守住安全生产生命线。

此前,棒线作业区南、北高线预精轧、精轧及高棒精轧机组,受辊环高速运转惯性影响,停机后仍会保持旋转状态。以往,操作人员仅能依靠人工经验判断停稳时间,在生产节奏紧张或注意力分散时,极易引发故障。

针对这一痛点,电调组负责人带领班组人员主动攻关,聚焦人机确认环节的风险,优化安全罩开启控制逻辑,新增轧机主传动转速联锁条件。新规明确规定:只有当实时监测转速低于10转/分钟时,安全罩开启指令方可执行;若转速未达标,开启按钮将自动失效,并在操作界面弹出安全警示,从程序源头上杜绝违规操作。

改造过程中,小组成员逐项核对传动信号、精准修改PLC程序,并经过反复模拟测试与联动调试,确保技改项目一次投用成功。如今,即便误按开启按钮,只要轧机未完全停稳,安全罩便不会动作;待转速达标后,罩门方可正常开启。

这把由程序代码构筑的“隐形锁”,实现了从“人为管控”向“本质安全”的转变,有效规避了岗位操作风险,为轧钢区域安全作业筑起了一道可靠的技术屏障。