【专栏】创新在基层| 毫厘之间的匠心

2026-03-31

近日,炼铁厂动力维修作业区顺利完成TRT机组推力瓦进油孔优化改造工作。通过精准扩孔破解长期困扰机组的供油瓶颈,显著提升了机组运行稳定性与安全可靠性,为能源高效回收再立新功。

TRT装置中的推力瓦作为推力轴承的关键部件,是保障TRT机组安全平稳运行的核心屏障。此前,在机组长期高负荷运行期间,因进油孔直径仅为8mm,润滑油流量受限,导致推力瓦温度持续偏高,并多次接近报警值。受供油能力不足影响,推力瓦油膜形成条件先天不足,工况波动时易出现润滑不充分现象。存在推力瓦异常磨损、烧毁甚至引发机组非计划停机隐患。

为彻底根除隐患,组长郝瑞带领作业区技术人员,结合现场工况与设备特性,反复研讨,制定了科学的改造方案。在不改变原系统布置与供油方式的前提下,决定实施“微创手术”——将推力瓦进油孔由8mm扩孔至12mm。这区区4毫米的增加,旨在通过增大润滑油通道截面积,从根源上破解供油瓶颈。

改造过程中,技术人员严格遵循工艺规范开展扩孔作业,确保孔位精度与部件完整性。现场操作职工手持精密测绘工具,反复校准尺寸,孔径精准了,润滑油才能顺畅进瓦,油膜才够稳定,机组才能转得安心。改造完成后,经试运行与持续监测,效果立竿见影。润滑油流量显著提升,推力瓦油膜形成更加稳定均匀,润滑与降温效果大幅改善,运行温度稳定在安全区间,彻底消除了过热报警风险。

此次改造有效消除了推力瓦过热风险,夯实了机组安全运行基础,为炼铁厂能源高效回收与绿色低碳生产提供了坚实保障。