【专栏】创新在基层| 旧托辊 “变身” 记

2025-10-27

“以前宽皮带中间托辊坏了只能换新,现在咱们自己动手改造,每台能省5600余元!” 近日,在炼铁厂烧结作业区主机宽皮带检修现场,技术员郝金斌拿着改造完成的中间托辊,向身边工友介绍着这项小改造带来的大效益,脸上满是自豪。

作为烧结作业区的技术骨干,郝金斌日常就格外关注生产中的 “降耗点”。此前,他发现作业区主机宽皮带中间托辊因长期承受物料冲击,频繁出现辊体弯曲变形、备件损坏的问题,一旦无法正常使用,只能更换全新托辊。“宽皮带是烧结生产的‘咽喉要道’,托辊损坏会影响生产效率,可新托辊单价6200元,长期更换下来是笔不小的开支。” 郝金斌看在眼里、急在心里,萌生了 “修旧利废” 的想法: 能不能把损坏的旧托辊 “变废为宝”,降低备件成本?有了想法就立刻行动。郝金斌牵头成立了攻关小组,先对损坏的旧托辊进行拆解分析:旧托辊的轴头部分磨损较小,仍有复用价值,核心问题集中在弯曲变形的辊体上。只要找到合适的材料替换辊体,再与旧轴头精准配合,就能让旧托辊“重生”!经过反复比对材料性能与成本,郝金斌团队最终选定:φ133mm×10 的厚皮管作为新辊体材料——这种厚皮管强度高、耐冲击,能满足宽皮带托辊的使用要求,且4米长度的材料费用仅需540元,成本远低于新托辊。

确定方案后,郝金斌带着团队一头扎进车间:先对旧托辊轴头进行精密加工,确保轴头尺寸与厚皮管内径完美匹配;再对厚皮管进行切割、打磨,制作成符合规格的新辊体;最后采用 “打坡口焊接” 工艺,将加工后的旧轴头与新辊体牢牢焊接在一起,同时做好焊接处的防腐处理,确保改造后的托辊使用寿命。经过3天的反复调试,首台改造完成的中间托辊成功安装到主机宽皮带上,经过一周的试运行,托辊转动平稳、承重达标,完全满足生产需求。

“以前觉得‘修旧利废’就是小打小闹,现在才知道,只要肯动脑、肯钻研,不起眼的旧备件也能创造大价值!”参与改造的岗位职工感慨道。据测算,此次宽皮带中间托辊改造,单台直接节省成本5600余元。按照作业区每年需更换4-5台中间托辊计算,全年可节省成本超2.8万余元。

面对工友的称赞,郝金斌表示:“烧结生产要‘降本增效’,就得从这些‘小事’‘细节’入手。接下来,我们还会继续梳理生产中的废旧备件,探索更多修旧利废的好办法,为作业区降本降耗再出一份力!” 如今,在郝金斌的带动下,烧结作业区 “修旧利废、精打细算” 的氛围愈发浓厚,更多职工开始主动参与到降耗攻关中,为企业高质量发展注入了动能。