【专栏】治理跑冒滴漏·基层在行动| 烧结作业区巧治 “洒料顽疾”,钢板密封显成效
2025-10-22刚完成四号主机日常巡检的老李,看着设备旁干净的地面,忍不住跟工友们感慨:“以前这个点,我还得拿着扫帚清理洒出来的混合料,现在改造完不用清了,省出的时间能多干不少活!” 近日,在炼铁厂烧结作业区四号主机旁,不少职工都像老李这样,为九辊密封装置改造后的变化点赞,这项 “治漏” 小举措,彻底解决了困扰大家许久的洒料问题。
此前,四号主机在运转过程中,混合料从宽皮带落至九辊的转运环节,一直存在密封不严的情况,导致混合料向外洒出。散落的料渣不仅影响作业现场环境,且需要专门安排职工清理,费时费力,又造成了原料的损耗。“跑冒滴漏看似是不起眼的小事,一天天积累下来,浪费的人力和原料可不少,积少成多就是大问题。”主机班组长张帅看在眼里,急在心里。他带着班组骨干多次到现场观察,反复研究洒料的位置和原因,最终确定了“密封挡料” 的整治思路:选用3mm厚的整块钢板,先精准测量九辊一侧的尺寸,再将钢板定制加工成完全适配的密封挡板,最后牢牢固定在九辊边缘,就像给设备加了一道 “防护墙”,能把即将洒出的混合料稳稳挡回九辊内。
改造完成后,效果立竿见影:混合料在转运过程中,再也没有出现向外溅出、洒出的情况,原本满是料渣的作业现场变得整洁有序,人力成本和原料损耗都得到了控制,之前洒出的混合料 “颗粒归仓”后,为作业区降本增效添了一把力。
“治住跑冒滴漏,不仅让现场变清爽了,还省了人力和原料,这才是实实在在的提质增效!” 谈及这次改造,班组长张帅语气坚定。他说,接下来班组还会持续关注生产中的“跑冒滴漏”问题,多琢磨、多动手,用更多小改造解决生产中的问题,为作业区生产顺稳保驾护航。