【专栏】创新在基层| 加装缓冲挡板:斗提机运行更稳定

2025-10-13

近日,熔剂厂活性石灰作业区完成一项对成品斗提机下料口的优化改造。通过增加物料挡板,有效降低了职工劳动强度,并显著提升了成品系统运行的稳定性和生产的连续性。

在成品输送系统中,斗提机是保障活性石灰稳定提升至皮带机的核心设备。斗提机在连续作业过程中,活性石灰从高处下落时会与溜槽钢板发生剧烈冲击,部分石灰反弹飞溅至斗提腔体内,在斗提底部不断累积,需定期停机清理,否则将造成斗提机“闷停”故障,严重影响生产稳顺。

为解决这一难题,该作业区设备点检员根据斗提机壳体的实际尺寸,通过精确测算,利用废旧皮带制作了规格为300mm×600mm的挡板主体,既实现了废旧资源的循环利用,又能借助皮带本身的柔韧性,有效缓解活性块灰下落时的冲击力。利用检修停机的窗口期,在下料口位置焊接4条M12螺栓,为挡板固定提供稳固支撑;同时,根据斗提链板单元的尺寸,在挡板中间预留出与链板适配的通道,确保挡板安装后不会干扰链板的正常运行。最后,利用自制的压条将挡板牢牢固定在下料口,完成下料口防护缓冲结构的升级。

改造后,活性石灰下落时率先与挡板接触,经缓冲后平稳落入下料溜槽,斗提底部堆料现象显著减少,成品系统运行稳定性大幅提升,职工劳动强度明显降低,为持续高效生产提供了有力保障。