【专栏】创新在基层| 巧解液压漏油难题护航生产顺稳
2025-10-11近日,长钢工程炼钢检修作业区对炼钢厂7号连铸机液压系统进行了改造,降低了液压油消耗,提高了钢坯成材率。
连铸机步进式齿条冷床是钢坯冷却、矫直的关键设备,因液压系统故障,制约生产顺行。针对这一难题,该作业区迅速组建攻关团队展开攻关。团队通过现场跟踪,锁定漏油根源在采用角焊缝连接的方弯头处。这些焊接点应力集中,易产生微裂纹,反复抢修加剧损伤,形成“越焊越漏”的恶性循环。为从根本上解决问题,团队运用PDCA循环深入剖析,同时在项目负责人启发下,提出“减少焊缝、采用整体弯管”的思路,尝试使用弯管器直接弯制整管,从源头杜绝焊接隐患。针对Φ76液压钢管弯管难题,该单位迅速引进了专业大型弯管设备。新工具到位后,弯管成型质量优异。团队随即展开了现场改造,以整体冷弯圆管替代原来的多段焊接弯头,彻底根治了长期困扰生产的漏油问题。
主要问题解决后,团队发现管夹及其基础存在螺杆脱丝、底板变形等问题。为此,团队在主攻漏油点同时,同步实施了管夹系统升级,将普通管夹更换为重型铝合金减震管夹,底板加厚至16mm,螺杆升级为高强度螺栓,全面增强管路固定与抗振能力,杜绝因震动引发的二次泄漏。
改造后,冷床运行稳定性显著提升,钢坯成材率有效提高,液压油消耗与维护成本大幅下降,进一步提高了生产效率。