平凡岗位 持“质”以恒| 用创新破解“瓶颈”——记轧钢厂宫叶茂
2025-09-05在轧钢厂生产一线,活跃着这样一支队伍,他们每天深入现场对轧制的成品钢材尺寸进行检测,对各岗位职工执行轧钢工艺情况进行督导检查,对成品料的质量进行检查……他们就是轧钢厂工艺技术科的技术员们,事无巨细、严谨认真,他们用自己的责任和担当守护着轧钢质量“大堤”,宫叶茂就是其中的一员。承担棒线生产线北线工艺质量工作以来,他始终用创新破解质量“瓶颈”,默默地在平凡的岗位上守护。
轧钢工艺运行质量的稳定是保证产品质量的关键,棒线作业区北线生产品种和规格多,工艺更换频繁,特别在生产锚杆钢、圆钢过程中经常出现头尾耳子长,直接影响锚杆钢的产品质量和成材率指标的提升。为此,他和工艺技术人员一起深入现场开展技术攻关,在原来固化料型参数、调整活套起落套条件基础上进行优化,确定了预精轧甩活套微张力轧制工艺,前期甩活套后活套内堆拉关系不稳定、成品尺寸变化较大等问题,通过逐步优化甩活套后的料型尺寸与速度匹配关系,采用甩活套微张力轧制程序优化完成头尾耳子调整,解决了存在的问题,保证了轧钢工艺质量运行的稳定性,提升了产品实物质量,各品种规格成材率指标显著提升。
棒线作业区南、北线吐丝机吐乱圈是制约高线生产的难题,对此,他和工友们认真开展对标交流,并试验Φ26mm孔径吐丝管代替原来Φ34mm孔径吐丝管,以此改善成品在吐丝管内的抖动现象。通过现场多次反复试验后,高线吐乱圈的现象得到了根治,为更好地匹配小口径吐丝管,他们又将吐丝机内导管更换为20mm孔径,彻底解决了高线生产过程中顶吐丝管进口工艺隐患,使棒线作业区高线工艺运行稳定性得到了提升。
创新路上无止境。用创新破解轧钢质量“瓶颈”是宫叶茂对轧钢工艺质量工作孜孜不倦的追求。坚守岗位、守护质量的道路上,他将会以饱满的工作热情奋勇前行……