首钢长钢:小改动大回报,双轮驱动开启省钱模式!
2025-07-15降本增效是企业永恒的主题。面对日益严峻的市场形势,首钢长钢干部职工坚持“开源与节流”双轮驱动,通过技术创新破解生产难题,将“小改造”汇聚成“大效益”,基层创新创造的智慧与潜力得到充分激发,为经营生产高质量运行提供了有力保障,为全力攻关上半年时间任务“双过半”奠定了坚实基础。
以柔克刚,巧妙化解冲击力
长钢工程炼钢检修作业区对炼钢厂升降机过渡导轨进行了优化,解决了因钢坯滑落产生的冲击力导致导轨损坏的问题,提高了生产效率,减少了备件成本。
在生产过程中,炼钢厂升降机过渡导轨是衔接钢坯热送的关键设备之一。然而,每一次高温钢坯滑落,都伴随沉重的冲击力撞击这条钢铁“通道”。长时间作用下,易造成导轨变形,热送流程被迫中断,影响生产节奏和效率,且导轨频繁更换增加了设备成本。
针对这一问题,长钢工程炼钢检修作业区组织专业技术人员成立攻关小组,对导轨运行规律进行分析讨论,决定另辟蹊径,引入“以柔克刚”方式。在过渡导轨区域,攻关小组均匀部署了三组高强度弹簧,相当于构建了一道隐形的缓冲防线。当钢坯滑落产生的巨大动能冲击而来,弹簧凭借其弹性变形能力,吸收、转化冲击能量,起到了机械减震的作用,大幅降低了作用于导轨的冲击力。
改造实施后,巧妙的弹性设计化解了刚性冲击的破坏力,彻底解决了导轨因冲击而损坏的现象,导轨使用寿命延长至半年,备件成本年可节省1万余元,生产运行效率显著提升。
变频改造,让双泵“动力”更足
长期以来,长钢动力厂所配备的35MW汽轮发电机组及其辅机系统中的循环水系统与凝结水系统,由于自动化程度较低,在运行过程中存在大量电能被浪费的现象。特别是循环水泵与凝结水泵在低负荷运行时仍保持全速运转,导致不必要的电能消耗,增加了生产成本。
如何才能把这部分电能省下来?针对这一问题,动力厂决定对130吨锅炉区域两台800S-32循环水泵和三台150N110抽凝式凝结水泵进行变频技术改造。
职工们在循环水泵系统中,加装了智慧节能控制系统与水泵机组智能控制仪,并增加了两台变频器与三台旁路柜,将原有的阀调节流量方式改为变频调节,实现了泵的运行状态、开启程度及运行转速的自动优化。凝结水泵系统改造,同样加装了智慧节能控制系统与水泵机组智能控制仪,并增加了三台变频器及控制柜,将原有的旁路调节液位方式改为变频调节,进一步提升了系统的自动化水平与能效。
改造后,循环水泵与凝结水泵的运行效率得到了显著提升,实现130吨锅炉区域电能能耗大幅降低,助力了生产的高效运行。