“党旗飘飘”专栏| 焦线上的“降本达人”——记公司优秀共产党员、炼铁厂王伟

2025-07-14

焦线肩负着高炉燃料的供料重任,作为炼铁厂除尘喷煤作业区供焦组组长,王伟不仅要确保焦炭至高炉的运输工作,还要负责对焦炭的存储以及倒搬任务。坚守这份重任,他不敢有丝毫懈怠,始终兢兢业业,全身心将工作重心放在焦炭质量的把控上,充分发挥自身的专业专长,以安全高效的方式出色地完成了各项任务。

槽上J-4带八高炉跑车设置有专用翻板,用于八、九高炉之间炉料的切换,在给九高炉放料时,八高炉跑车处存在二次扬尘现象,需要开启料车除尘风机,但这样会导致除尘风机运转时间延长,能耗增加。在除尘的同时能否降低能耗?经过现场实地观察,王伟决定利用J-4带西侧的除尘总管进行定点除尘。在J-4带八高炉11号焦炭仓南边2米处焊接制作固定除尘罩,对接除尘总管,实现定点除尘。J-4带增设定点除尘点位后,在给九高炉焦仓上料时,只要将八高炉跑车开到定点位置与除尘罩对接,就可以通过除尘总管进行负压除尘,不需要再开启跑车上的除尘风机,实现了电能的节约。据统计,J-4带放料跑车的除尘风机每天平均可减少运行时间6小时,年可节约电费4万余元。这一创新举措不仅为企业节省了大量的电费成本,对进一步开展降本增效工作起到了积极作用。

皮带返回时表面会粘附焦粉,导致皮带机头部下托辊处扬尘、积灰严重,焦粉积灰对皮带架平台钢结构会造成腐蚀,不利于皮带机的安全运行,增加了职工的劳动强度。为了解决这一问题,他带领人员在皮带下托辊处设计制作了抑尘箱体,能有效起到封堵和收集粉尘的作用。该箱体的设置,有效抑制了粉尘的扩散,托辊周边积灰明显减少,职工只需定期打开箱体前端插板进行积灰清理,改善作业环境的同时,降低了职工劳动强度,提高了皮带机的运行效率。

J-4带跑车东西两侧的下料腿直接接触焦炭,属于易磨损部位,衬板使用寿命约为60天,班组每两个月就得更换3-4块,消耗量较大。仔细观察衬板的磨损情况,发现主要磨损位置在下端1/3靠上部分,王伟提议将中间3块下部磨损严重的衬板中的2块进行180°位置调整,仅更换正中间的一块,以此来延长衬板的使用寿命,减少衬板的耗损,年节约衬板48块。“降本就是从这一砖一瓦中省出来的,每一个细节都不能忽视。”他是这么说的,也是身体力行践行这一想法的。

在今后的工作中,王伟将继续发扬勤学肯干的工作作风,不断提高自己的专业技能和管理水平,带领团队深入研究降本增效各项措施,不断探索创新,为企业的发展做出团队最大的贡献。