熔剂厂:以创新为引擎推动生产提质增效
2025-05-304月份以来,熔剂厂紧扣公司“一引领两融合・做表率当先锋”主题活动要求,以党建为引领,将创新创效深度融入经营生产全过程,在指标攻坚、设备升级、党建赋能等方面精准发力,全月成本、安全等多项指标打出好水平,用实际行动为降本增效助力。
精准调控保生产,成本管控见实效。面对转炉气柜检修煤气使用受限的影响,该厂以“求变化、抓转化、提效率、重实效”为切入点,动态优化生产组织方案。针对烧结单双机交替生产模式,建立“满仓储备—灵活调节—精准保供”机制,保障烧结用灰质量稳定率达到100%。同时减少活性石灰外购,实现“保供”与“降本”双达标。成本管控方面,通过工艺优化和对标管理实现显著突破。高效实施高、焦煤气混烧工艺,通过制定专项方案、组织技术培训,在保证产品质量和环保达标的前提下,灵活调整能源配比,焦炉煤气用量显著减少,1号回转窑活性石灰成本较计划低14.34元/吨,2号回转窑低35.96元/吨,累计降本82.68万元。
安全环保双达标,设备升级强根基。该厂严守安全环保红线底线,扎实开展综合安全检查,扎实推进“作业前交底、作业中监护、作业后验收”全流程管控。针对套筒窑检修,制定专项停送气方案,对检修人员进行安全培训,确保有限空间、动火等高危作业零风险。环保管理上,通过优化脱硝系统运行参数,各工序排放指标全部达标。
党建引领促创新,全员参与提效能。将党建与经营生产深度融合,激发全员创新活力。各小组党员牵头围绕TPM“两源治理”开展21次专项行动,整改设备微缺陷92项,提交亮点成果14个,其中活性石灰作业区通过勤调、微调尽量增加活性石灰产量,在不影响套筒窑检修的前提下,解决了烧结单机生产时的块灰存储难题。为解决套筒窑检修期间产能衔接压力,作业区青年技术骨干牵头开展“在线清理窑内结瘤”技术攻关,通过调整风配比与窑速参数,使活性石灰CaO含量稳定在90%以上。