锚定成本合力攻坚冲刺四季度 紧盯指标聚力创优收官全年| 动力厂转炉煤气吨钢回收量再创新高

2024-12-09

“今年的转炉煤气吨钢回收指标A级目标为122m3/t,我们要咬定这个目标,不断创新。”动力厂四季度生产动员大会上,吹响了冲刺四季度的冲锋号。11月份,转炉煤气回收量由原本的月平均118m3/t提高至122.98m3/t。 

自新建回转窑投产后,公司生产对转炉煤气的需求量持续增大,而转炉煤气回收受各种因素制约,回收量提升成为摆在动力厂干部职工面前的一道难题。2024年以来,动力厂结合现有工艺设备和用户供应情况,积极开展煤气回收、输供系统优化提升工作,一方面全面优化调度平衡控制措施,在稳定生产节奏的前提下,加强沟通协调,充分发挥8万立方米转炉煤气柜的回收能力;另一方面加强重点设备细节管控,确保生产稳顺,发挥系统最大效能;第三,进一步提高岗位职工操作水平,不断提高操作精细程度,增强各工序横向联系。三项措施齐头并进,使转炉煤气回收量指标得到显著提升。11月份,转炉煤气回收量由原来的月平均回收118 m3/t提高至122.98m3/t,一定程度上缓解了转炉煤气的紧张状况。

精准调控 应收尽收

“调度你好,今天炼钢是什么生产节奏?”

“目前是两炉两机,11点后恢复三炉三机。”

这一幕出现在煤气柜操作室,操作人员一上岗就联系调度,询问当下的生产情况。

动力厂煤气柜与调度建立常态化信息沟通,操作人员随时了解冶炼节奏,紧密关注转炉煤气产耗波动情况,结合转炉煤气柜柜容、出口压力、风机频率等岗位实际情况,及时调整设备运行状态,做到提前合理调控用户煤气用量,减少转炉煤气拒收现象,做到应收尽收。

设备精益管控 气柜安全运行

转炉煤气柜作为煤气回收输送的缓冲设施,其运行稳定性至关重要。为了保证煤气柜的安全稳定运行,动力厂燃气作业区以TPM管理为抓手,做精、做细、做实设备管理,全面改造转炉气柜重点设备加压机、电除尘,并加强精益点检,确保设备功能,一旦发现指标异常,立即分析原因并及时实施检修维护,确保4台加压机稳定运行和转炉气柜的安全运行,以保证转炉煤气的持续输出。

小指标竞赛 促技能提升

动力厂将转炉煤气回收量作为关键竞赛指标,班结算、日对比、月排名,通过自我加压和内部对标,激发职工能动性,营造“比学赶超”浓厚氛围。并且通过指标挂钩的奖励机制,督促岗位操作标准化、精细化,职工的技能水平得到明显提升,进一步提升了转炉煤气吨钢回收量。

下一步,动力厂将继续紧盯各项经济技术指标,进一步解放思想,创新突破,以更加有力的举措和扎实的工作作风,推动各项工作落地,为企业降本增效贡献力量。