“党旗飘飘”专栏| 细节见真功——记公司优秀共产党员、轧钢厂辅助作业区预装工王东东

2024-08-05

7时30分,轧钢厂辅助作业区预装一组的王东东早早来到轧机平台,对上线传动轴开始巡检,并详细记录漏油、螺栓松动、焊口开裂、机架移位等问题。8时,他利用班前会安排班组职工更换传动轴油管密封、紧固螺栓、焊接裂纹、恢复轧机位置,并进行当班安全风险提示,一项项一一落实。

轧机传动轴的点检维护是辅助作业区预装组的重点工作,按照既定目标任务,快速、准确地点检所有传动轴的运行情况,在线传动轴哪根存在问题,哪根需要更换,预装工必须做到心中有数。对此,王东东注重在实践上下功夫。针对传动轴齿套和轴承维修难度较大的问题,王东东带领班组人员从结构、材料、受力等方面探讨研究,改进装配间隙和安装顺序,攻克了故障频出问题,保障了传动轴高质量上线。为了解决立式传动轴吊运难的问题,班组采用了吊装平衡卡、整体式托笼、电动扳手等措施改进了吊装工序和工具,节省了时间,降低了劳动强度,维修进度明显提升。

在线传动轴内外检查时,需要拆卸下内外齿套,既耗时又费力,且包裹在齿套内的传动齿经过长期的满载磨损运行,存在一定的隐患。王东东从细节出发,通过党员课题攻关活动,采纳了外齿套各增设“位置标识”建议,内在的齿形磨损有了直观的表现。通过改进,预装工可利用交接班时间快速点检,大大提高了点检效率,从而也保障了传动轴的安全高效运行。

降低非计划停机时间是保证生产安全平稳运行的关键,针对轧机压盖限位销断易引发设备故障的问题,王东东坚持问题导向,主动解决问题。他将压盖改为双销子,强化其限位能力,轧机轴承座孔油孔、油槽不联通影响油脂均匀分布,他通过小改小革将油孔和油槽开槽联通,经过改造,油脂均匀分布,轴承润滑效果良好。Φ550轧机辊头螺栓断裂,对生产造成一定的影响。他与专业技术人员深入生产现场进行分析,将辊头螺栓由铸件改为锻件,延长其使用寿命。针对轧机装配完成后,排查油路不便等问题,王东东提议调整工序,装配前在空载状态下排查油路,调整后未发生在线油路故障。通过采用一系列措施,非计划停机时间明显降低。

践初心,担使命。作为一名党员,王东东时刻不忘初心,在工作中积极发挥党员先锋模范作用,以饱满的工作热情带领班组职工,为进一步提升轧机在线运行效率,助力轧钢厂安全生产高效顺稳运行展现着自己的风采。