【专栏】两降一提升| 熔剂厂细节入手降气增效有妙招

2024-07-23

熔剂厂紧盯全年目标任务,以“一引领两融合”群众性主题实践活动为抓手,聚焦降本增效主线,认真贯彻落实公司“两降一提升”要求,围绕经营生产中心工作,通过创新工作室带头攻关,反复冲锋,降气增效,助力生产顺稳高效。

“气尽其用”更高效。为提高煤气利用率,降低生产成本,创新工作室组织成立“提升煤气利用率”攻关团队。面对焦转炉煤气燃烧不充分,热量流失的现象,攻关团队坚守生产现场,收集数据进行分析,最终提出增加燃烧器改造方法,将燃烧器中心风导流孔从8个增加为10个,有效提高煤气与风的混合效率,成功实现煤气充分燃烧的效果,在保证质量的前提下,降低焦炉煤气消耗。

“灵感油盒”更省时。1号回转窑多通道燃烧器焦炉煤气里含有杂质,尤其是焦油,长时间在线运行,焦油聚集在燃烧器通道的底部,堵塞焦炉煤气通道,不仅影响火焰形状,而且增大了煤气用量,缩短了燃烧器及耐材的使用寿命。团队成员通过头脑风暴,联想到了家里的油烟机积油盒,通过深入研究,一次次推断,一次次测试,一次次重来,最终敲定实施方案。他们在每一个通道上增加蒸汽吹扫口,使焦油堵塞无所遁形,并在底部增加积油盒,定期对积油盒内的焦油及杂质进行清理。这一举措大大降低停机清理杂质时间,为回转窑的稳定运行提供了坚实保障。

“简易操作”更精确。1号回转窑燃烧器调节中间部分补偿器时,岗位职工需要使用扳手两边调整,调节精度较低,易引发火焰燃烧偏移,需反复测量调节长度,且操作困难,影响成品烧成质量以及耐材使用寿命。针对该问题,创新工作室成立攻关团队,通过查找资料,研究测试,创造性地采用棘轮的工作原理,职工只需要轻轻推动棘轮就可以精确调整补偿器,使棘轮在螺纹杆上移动,补偿位移一致,降低调整时长,提高调整精度,有效控制火焰形状,提高煅烧及耐材使用寿命。