攻关时间过半任务过半| 轧钢厂“优化”生产工艺“强化”体系管理降消耗增效益
2024-05-15轧钢厂在深入开展“一引领两融合”群众性主题实践活动中,以技术创新为手段,强化“能耗双控”体系管理,通过优化轧钢生产工艺,强化能源消耗指标攻关,进一步降低轧钢工序消耗,确保效益效率双提升。4月份,工序消耗比计划降低8.93kgce/t,降本增效56万元。
破解瓶颈稳顺直轧生产。该厂注重发挥技术创新的引领作用,大力推进技术创新,以聚焦现场问题,解决生产瓶颈为主攻方向,在降低轧钢工序消耗上进行攻关。南线实施全直轧生产和棒材生产螺纹钢时,采用棒材 南线直轧模式,棒材生产品种圆钢时,采用南线 北线的直轧模式,从而有效地降低轧钢煤气消耗。4月份,棒材作业区高炉煤气单耗指标比计划降低30.57m³/t;棒线作业区高炉煤气消耗指标比计划降低14.19m³/t。
规范操作降低能源消耗。型钢作业区对加热炉智能化燃烧进一步摸索最佳空燃比,合理控制空煤比,规范岗位操作标准,实现了轧钢综合煤气消耗降低5%目标,与此同时,推进蒸汽系统优化利用,型钢作业区配合动力厂余热回收蒸汽直供焦化化产项目,实现了蒸汽全部回收利用,确保了蒸汽的合理使用。4月份,轧钢能源消耗创效31万元。
推进漏损治理节水降耗。先后实施了棒材生产线管网架空改造,推进漏损治理工作,对各作业区生产现场“跑冒滴漏”现象细化管理,推动能源管理进一步精细化。4月份,高棒生产线水消耗比计划降低0.04t/t。
避峰用电降低用电消耗。通过对各产线煤气、坯料等影响因素的综合分析,严格执行避峰就谷的生产组织原则,峰电比例实现了逐月向好的态势。当月,节电创效约22万元,为轧钢厂实现极低成本运行提供了有力保障。