“主动跳出舒适区 为企业生存发展争得更大空间”专栏| 轧钢厂精准发力促工序成本持续降低

2023-08-22

轧钢厂结合公司经营生产实际,围绕效益最大化,从细处着手,统筹铸机开停时间与产线停车、换工艺时间,加大设备和技术革新力度,确保轧钢厂工序成本持续降低,助力经营生产。7月份,轧钢工序成本131.51元/吨,环比降低11.74元/吨。

精心组织,实现生产节奏最优化。该厂根据每日库存钢坯情况动态调整每日钢坯流转,减少钢坯倒挂,确保每条产线钢坯均衡分布;通过成品提速和投入头顶尾程序,优化炼钢与南线直轧生产节奏,完全实现4流直轧,减少直轧落地钢坯的产生;调整各产线开停情况,减少停机时间及共同停机时间;通过把检修时间精确到分来制定每日生产计划,激发各产线产能。7月份,各产线均圆满完成公司下达的生产任务。

精细管控,实现能源消耗最少。棒材针对直轧率低、圆钢生产多、煤气消耗高的特点,在炉轧生产时优先保证热坯入炉,生产40Cr品种钢时,在试验热装性能合格的基础上,将40Cr改为热装工艺,提高热装率指标;通过检查进一步规范停机换工艺时棒材和北线加热炉保温煤气用量,按照8000m3/h标准执行,减少保温时煤气用量,降低煤气消耗;棒材生产圆钢时,7、8号机对南线和北线进行直轧,北线煤气消耗降低;线材8螺提速至81m/s,机时产量提升的同时,高线电耗环比降低2kwh/t左右。

精益求精,降低工艺设备故障。在棒材3号轧机进口焊接一个接近30°的斜导板,以此预留空间并达到矫正轧件头部运行的目的,很好地防止了轧件头部顶3号轧机进口导卫前沿发生跑钢故障;参考轧辊冷却水管结构,改进棒线立式轧机进口导卫水冷装置,杜绝了因冷却效果差引起的崩导轮故障;棒线轧机组将主电机稀油站管式冷却器改为板式换热器,使换热面积增大,用水量减少,热交换率高,不易结垢,有效杜绝了稀油站因温度高而造成的停机故障。