攻关四季度 献礼二十大| 熔剂厂多项指标创历史最好的背后……
2022-10-12
活性块灰CaO(88%-91%)稳定率达89.66%;竖窑无烟炭消耗120kg/t;竖窑生产电耗28.5kwh/t;套筒窑热耗940kcal/kg……均创历史最好水平。
9月份,熔剂厂以关键指标“一月一进步,月月上台阶”为目标,通过走出去、强内功、重导向,持续推进“学巴钢经验·促指标提升”,通过抓实抓细各项工作,助力经营生产稳步提升。
一、活性块灰CaO窄区间攻关成果显著。
该厂在去年提出回转窑活性石灰CaO含量窄区间攻关后,组织专业人员对影响因素进行分析,从热耗、原料、煤气、配风量等工艺操作方面进行摸索,推行回转窑精准操作控制,制定并逐步完善了《熔剂厂活性块灰氧化钙含量控制工艺方案》,通过借鉴水泥行业“升重筒”标准操作,提高职工判断活性块灰CaO含量的能力。同时,借鉴高炉操作思路,统一四班操作,减少质量波动,并安排专人跟踪样品数据,指标从攻关前的20%提升至77%以上,9月份达到89.66%,创历史最好水平。
二、坚持走出去、引进来,为竖窑煤耗步入行业先进水平创造条件。
坚持走出去,对标潞城地区11座竖窑,安排操作人员跟班学习,通过优化定料面操作、定窑顶负压操作、频繁开停窑参数控制等措施,提升管控水平。同时眼睛向内,将活性石灰CaO含量窄区间攻关经验“克隆”至轻烧白云石窄区间管控,控制轻烧白云石MgO质量上限,间接降低无烟炭块消耗。根据成品质量倒推入窑无烟炭块用量,持续推进竖窑原料小粒度范围煅烧,前置原料采购程序,缩小入窑原料粒径差,减少因粒径差工艺调整导致的工艺波动。竖窑煤耗逐步降低至目前的120kg/t,较去年降低6kg/t,进入煤耗行业先进水平。
三、持续推进能耗双控工作,深挖降耗潜力。
围绕跻身行业最高效高炉和转炉目标,将学巴钢能源指标攻关与公司能耗双控工作深度融合,一方面大力宣贯行业严峻形势,向职工发出节电倡议,树立“少开一盏灯,节约一度电”的意识,营造节约资源的良好氛围。另一方面积极强化工艺和设备管控,在停止上料或者装车后,及时停止原料除尘风机,在保证现场除尘效果的前提下,降低成品除尘风机运行频率。9月份,竖窑电耗28.5kwh/t,创历史最低。
四、持续完善标准化操作,以点带面降低套筒窑热耗。
严格控制原料粒度40—80mm大于90%,减少杂石及泥浆料。焦炉煤气压力稳定在11-12KPa之间,转炉煤气压力稳定在12-13KPa之间。减少外部因素的影响,提前预判,做到眼勤、手勤、腿勤、脑勤,提升操作人员的操作水平和对生产的驾驭能力。9月份,套筒窑热耗940kcal/kg,创历史最好水平。