立足岗位降成本 精打细算增效益| 炼钢厂多点协同降低转炉渣料消耗
2026-07-10
一段时期以来,炼钢厂聚焦降低渣料攻关目标,强化工艺流程管理,深耕技术创新,推进关键岗位标准化操作,为进一步降低转炉渣料消耗提供了硬核支撑。
转炉渣料消耗是衡量炼钢工序成本管控能力的关键指标。2025年全年,转炉渣料消耗月均完成45.2kg/t,月度极值差值高达11.13kg/t。面对这一制约工序成本下降的“瓶颈”,炼钢厂组建专项攻关团队,系统推进降低渣料消耗攻关。今年上半年,累计渣料消耗同比降低2.45kg/t。
找准症结,让问题“浮上来”
“渣料消耗波动大,根源在于过程控制不精细”。攻关启动之初,炼钢厂生产技术室组织骨干对2025年全年数据进行逐炉分析。统计显示,渣料消耗最高月份与最低月份相差11.13kg/t,由此折射出造渣制度、辅料加入控制、炉况调控等环节的不稳定。
问题逐一浮出水面:石灰质量波动时,生烧率和杂石含量偏高,冶金效果劣化,不得不提高石灰加入量;留渣操作炉次减少,本该降低的消耗未能降下来;冶炼品种钢时“只以最大脱磷为目的”,渣料加入缺乏规范;处理高硫铁水或冶炼热量富余时,存在用石灰、白云石“平衡温度”的现象。
“每一个问题都是降本的突破口。”攻关组组长牛嘉佳说。围绕这些问题,团队明确了攻关思路:严把石灰质量关、提高留渣作业率、优化品种钢冶炼工艺、杜绝用渣料调温。
精准施策,把标准“立起来”
攻关的第一步,是抓源头。张凯牵头负责石灰质量把控,重点盯住粉末率和生烧率两项指标,确保入厂石灰CaO含量不低于88%、粉末率不超过5%,为转炉冶炼提供稳定可靠的造渣原料。
“留渣作业每提高一个百分点,渣料消耗就能实实在在降一块”。李鹏程、李向阳负责制定留渣冶炼标准化操作流程,对供氧强度、枪位控制、渣料加入时机等关键参数逐一明确。目标很明确,就是要把留渣作业率提升至50%以上。
品种钢冶炼是渣料消耗偏高的主要环节。攻关组在保证脱磷效果的前提下,对低磷钢种冶炼工艺持续优化,逐炉跟踪渣料加入量,制定差异化加入标准。韩学义、牛嘉佳牵头负责高硫铁水处理工艺优化,探索替代“大渣料脱硫”传统方式的新路径,坚决杜绝用渣料平衡冶炼温度。
长效管控,让成效“稳得住”
制度建立了,标准也明确了,关键就在落实。攻关组制定了分阶段推进计划:用2个月时间完成制度建设和操作培训,确保全员掌握攻关要点;再用2个月时间开展工艺试验,积累数据、优化参数;随后全面推行标准化操作,每周统计留渣作业率,对不规范操作及时整改考核;最后就是建立长效管控机制,启用渣料消耗实时监控设备,每日统计、每周分析、及时处置异常。
“降消耗必须形成制度、养成习惯”。该厂技术攻关组建立了日跟踪、周分析、月总结的工作机制,渣料消耗数据来源为转炉作业区冶炼工艺记录及日生产统计,确保每一吨渣料的投入都有据可查、有标可对。
该厂将以此次攻关为契机,在工艺优化、操作标准化、精细化管理上反复冲锋,把每一分钱用在刀刃上,不断提质降本增效。