【专栏】创新在基层| 连接方式一变,吹氧效率提升
2026-06-17
为持续夯实安全生产基础,有效化解受限空间作业安全风险,保障生产装置稳定高效运行,近日,焦化厂针对脱硫塔吹氧管设备运行隐患,圆满完成安装优化改造,从设备根源上消除安全隐患,为企业安全生产保驾护航。
焦化厂原有脱硫塔吹氧管采用传统法兰连接方式,在日常生产过程中,脱硫塔搅拌器持续运转形成浆液漩涡,长期对吹氧管及法兰连接处产生高强度扰动与冲刷冲击。受此影响,吹氧管法兰紧固螺栓极易出现松动、脱落等故障。螺栓脱落后,必须安排作业人员进入脱硫塔受限空间内逐一重新紧固。该作业方式影响生产节奏和装置连续稳定运行,增加了作业风险。
为彻底根治这一设备顽疾,焦化厂技术人员结合现场工况,精准制定改造方案,将脱硫塔吹氧管法兰连接方式全面优化为焊接连接,并将管道位置下移,以保障良好的吹氧效率。改造后,消除了法兰连接结构存在的弊端,削弱了浆液漩涡对管道的冲刷、晃动作用力,显著提升了吹氧管的整体结构强度、牢固性与运行稳定性。
此次工艺改造成效显著,从根本上解决了吹氧管螺栓松动、脱落等设备故障及吹氧效率低的工艺问题,彻底规避了因设备缺陷导致的受限空间检修作业。有效减少了设备停机检修频次,保障了生产连续性,从源头化解了受限空间作业的安全风险。下一步,焦化厂将持续聚焦设备提质增效,深挖现场安全隐患,以工艺优化、技术革新筑牢安全生产屏障,推动企业安全、高效、平稳发展。