【专栏】创新在基层| 3.5小时缩至45分钟


2026-06-16

“以前换一条旧皮带,四五个人又拖又拽,折腾大半天;现在一个人操作装置,很短的时间便卷好、切好,还省料。”在公司炼钢厂回收作业区,职工李兴国一边启动自制的皮带卷曲切割装置,一边说道。

上午10时,作业区一片忙碌。伴随着电机的匀速转动,一条数十米长的废旧输送皮带被稳稳地卷入装置主轴,边缘整齐,再无过去人工卷曲时歪歪扭扭的“老毛病”。

提出这项“金点子”的是回收作业区职工孛树芳。他说,过去更换下来的旧皮带少则几十米,多则上百米,需要4到6名工人用绳索、钩具合力拖拽铺平,再人工卷曲存放。“一干就是3个半小时,腰酸背疼不说,还容易发生挤伤、碰伤。”

更让人头疼的是,二次利用时需要人工切割,纵向切不直、横向切不齐,浪费严重,皮带利用率只有80%。“能不能做个装置,让机器干这些累活、细活?”孛树芳带着这个想法,和同事李兴国、于跃进一起,利用工余时间琢磨起来。

他们用废钢边角料当“宝贝”:用工字钢做底座,槽钢做支架,拆下一根Φ500的废旧钢管做主轴的“芯”;找来一台3千瓦的旧电机和减速机,一算传动比43,正合适;又自己动手做了纵向切割支架和横向切割导轨。前后不到10天,一台集卷曲、纵切、横切于一体的“自制皮带卷曲切割装置”就在回收作业区“上岗”了。

效果立竿见影。笔者在现场了解到:旧皮带卷曲时间从原来的3.5小时压缩到45分钟,劳动强度大幅下降;边卷曲边切割,边缘笔直,横向切割精准定位,皮带利用率从80%一举提升至93%。“别小看这13个百分点。”炼钢厂负责人在现场算了一笔账:按年处理皮带总量320米计算,一年就能少买新皮带8000余元。更重要的是,再没人喊“换皮带怕伤手”了。

从“拖拽铺地”到“一键卷切”,这个小装置改变的不仅是效率,更是作业区职工对“旧料”的看法:废钢边角料也能拼出“神器”,人工干不动、干不好的,就让创新去干。“下一步,我们还想在刀片材质、自动定长切割上再优化优化。”孛树芳笑着说。他的话还没说完,装置又一声轻响,又一条皮带整齐“出炉”。