【专栏】创新在基层| 巧改导向轮换件很省时
2026-06-08
“以前更换这个导向轮,那是真得‘脱层皮’,不仅得折腾一身汗,还得全班组配合忙活半天。现在好了,就像家里换抽屉一样简单,几分钟就搞定!”近日,在轧钢厂棒线作业区高线精整生产线旁,维修工曹鹏伟指着刚刚完成改造的运卷小车导向轮,脸上洋溢着自豪的笑容。
这一变化的背后,源于一次对生产“痛点”的精准打击。此前,该区域运卷小车在高速运行中,导向轮极易被氧化渣卡阻,导致生产线被迫暂停。每当故障发生,维修人员必须紧急调用行车,将沉重的小车吊起,然后在狭窄逼仄的空间内,艰难地拆卸固定螺栓、抽出轮轴。整个过程不仅劳动强度大、安全风险高,而且单次处理耗时长。对于争分夺秒的生产线而言,成了制约效率的“拦路虎”。
高线精整组组长李红斌看在眼里,急在心头。他立即召集维修班骨干曹鹏伟、樊利钢、崔俊伟成立专项攻关小组,深入现场“把脉问诊”。小组成员连续几天蹲守在现场,记录故障发生的频率和规律,拆解废旧部件分析结构缺陷。经过反复研讨和模拟推演,他们终于找到了症结所在:原有的导向轮底座采用整体焊接方式固定,更换时必须垂直吊起小车才能抽出轮轴,这种设计在狭小空间内极不灵活。
“既然垂直抽取困难,我们能不能改为水平抽插?”一个大胆的想法在讨论中产生。小组迅速制定了“水平抽插”改造方案:将底座底板整体抬高,腾出足够的操作空间;在两侧加焊定位侧板防止脱落;最关键的是,在头部切割出专用开口,使导向轮轴能像“插销”一样水平装入和取出。
方案一经确定,小组成员立刻行动。他们利用生产间隙,分工协作,从材料切割到焊接打磨,短短几天便完成了三个新底座的制作与安装调试。改造效果立竿见影:如今一旦发生卡阻,维修工只需松开几颗螺栓,即可轻松水平抽出旧轮轴并换新,全程耗时压缩至5分钟以内。
据统计,该项小革新使单次更换时间明显缩短,降低了劳动强度,提升了生产效率。“生产现场处处是改进的空间。”李红斌望着顺畅运行的小车,感慨地说道。