【专栏】创新在基层| 巧改挡板攻克“卡脖子”难题
2026-06-02
近日,轧钢厂棒线作业区职工立足岗位实际,通过对直轧四组挡板端面实施封闭式改进,成功攻克了长期困扰生产的设备顽疾。
在南线直轧生产流程中,钢坯信号与轧线节奏紧密相连。一旦发坯信号出现异常,极易引发连送钢坯,导致直轧五组位置发生钢坯挤压。
“最头疼的是处理后退钢坯。”作业区点检员介绍道,四组岔口原有的开口式挡板设计,在钢坯后退时缺乏导向功能,极易发生剧烈卡阻。这不仅导致挡板变形损坏,更让故障处理变得异常艰难。此前,此类故障单次处理往往需要耗费长达70分钟。
该作业区迅速组织技术骨干成立攻关小组。大家没有盲目动手,而是深入现场,结合直轧工艺流程及钢坯运行轨迹进行了“解剖麻雀”式的分析。
经过反复测量与模拟,问题的症结被锁定在挡板结构上。攻关小组随即制定了针对性的改进方案:一是“加长”防线,对岔口挡板进行延长处理,大幅扩大防护范围,从物理空间上阻断钢坯乱窜;二是“变向”引导,重新计算并优化挡板倾斜角度,赋予其导向功能,确保钢坯后退时能顺势避开岔口。
改进实施后,效果立竿见影。钢坯在后退过程中全程顺畅无阻,提升了生产效率,为公司降本增效工作贡献了宝贵的基层智慧。