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主动作为降成本 创新创效促发展| 轧钢厂:一键攻坚解难题


2026-05-25

进入5月份,随着公司系列检修圆满结束,公司生产进入高效稳顺运行阶段。轧钢厂棒材作业区全员紧盯安全稳产、降本增效核心目标,聚焦生产操作痛点、设备运行难点,由轧机组高向军、电气组曹军牵头,全力开展倍尺飞剪转换操作方式改进技术攻关,破解生产瓶颈,筑牢高效生产防线。

棒材作业区批量生产大规格圆钢期间,倍尺飞剪需在曲臂模式与常规模式间频繁切换,操作难题一直困扰一线生产。此前,大规格圆钢专属曲臂剪切模式切换,全程需要现场操作人员、操作台主控人员、电气检修人员三方联动确认,严格按照操作先后顺序进行,步骤繁琐、耗时费力,不仅占用大量生产作业时间,且人工操作精度不高,成为制约稳产高产的短板。

直面生产堵点,该作业区攻关团队迎难而上、主动作为,扎根生产一线实地摸排操作流程,反复研判设备运行逻辑、梳理操作短板,量身制定优化改进方案。技术人员精准攻坚,突破传统操作局限,将原本设于电气控制室的飞剪模式切换按钮,专线改造延伸至生产现场,同时精简优化操作步骤,重新编制标准化简易作业流程,摒弃繁琐的多方确认、分步操作模式,实现现场一键精准切换,让复杂操作变得简单、便捷、高效。

此次技术优化升级,全程不增加额外材料成本,用最小投入实现最大效益提升。经过优化改造,倍尺飞剪模式切换流程大幅简化,操作效率显著提升,杜绝了因操作失误易引发的设备故障等,棒材作业区生产运行平稳顺畅。经核算,该项技术攻关成效显著,减少了热轧废损耗,创效3万余元。自优化投用以来,棒材作业区倍尺飞剪运行稳定,再未出现切换失误问题,有效保障了棒材生产线连续、高效、安全运行。

轧钢厂全体职工将立足岗位精耕细作,以技术攻关破解生产难题,持续深挖内潜降本增效,以精益求精的实干担当,全力助推公司生产经营提质增效。