专题

主动作为降成本 创新创效促发展| 动力厂自动化改造赋能脱硝系统提质增效


2026-05-20

动力厂通过DCS系统编程实现喷氨系统自动化控制改造,喷氨系统彻底告别手动操作模式,工作人员可根据氮氧化物实时浓度自动启停加氨泵、精准调节氨水投加量,并根据不同工况灵活编辑氮氧化物联锁值及气动调节阀阀门开度,兼顾环保管控与生产适配性,以技术创新助力了环保达标与提质增效双提升,为公司绿色低碳、安全高效发展注入了新动能。

为积极响应国家环保管控要求,动力厂双超发电项目严格执行氮氧化物超低排放标准(≤50mg/m3),配套建设SCR脱硝设施,通过向烟道喷洒高温雾化氨水,将氮氧化物与氨水反应转化为氮气和水,切实保障烟气达标排放。

此前,项目喷氨作业全程采用手动操作模式,中控人员需在氮氧化物超标报警时,现场手动启动加氨泵并调节出口阀门控制投加量,待指标达标后再手动停泵关阀。频繁的人工操作不仅增加岗位劳动强度,更易出现氮氧化物降至标准后未能及时停止加氨的问题,既造成氨水浪费、又会因过量氨水与烟气中二氧化硫反应生成硫酸铵、硫酸氢铵,在空气预热器低温段结晶堵塞烟气通道,成为制约安全稳定、经济高效运行的难题。

为破解这一瓶颈,热电作业区立足生产实际,深度梳理近几个月运行曲线,精准研判氮氧化物波动规律与喷氨操作逻辑,经多轮技术论证、方案优化,利用DCS系统完成氨水泵启停逻辑编程,实现设备自动启停;匹配氨水泵运行状态,编制出口调节阀联动开关逻辑,确保投加同步精准;科学设定氨水泵启停条件,以氮氧化物实时数值为核心依据,筑牢自动控制基础;优化升级操作画面与联锁界面,提升了操作便捷性与可视性。

通过DCS系统编程实现喷氨系统自动化控制改造,喷氨系统彻底告别了手动操作模式,不仅有效杜绝了氨水浪费,显著降低了生产成本,更从源头避免过量喷氨引发的设备结晶堵塞问题。技术创新推动了环保达标与提质增效双提升,为公司绿色低碳、安全高效发展注入了动能。目前,该控制系统运行良好。