劳模风采| 首钢劳动模范王鹏:十六年坚守,站好设备维检岗
2026-05-09
设备维保,重若千钧,非坚守无以成其功;故障难题,错综复杂,非创新无以攻其艰。首钢长钢工程公司炼铁检修作业区党支部书记兼副作业长王鹏,始终坚守“维护好设备,是维检人的职责所在,任何时候都责无旁贷”的朴实信念,16年如一日努力把设备维检这件事做到极致,为了“设备少出一次故障、生产多一份保障”,与团队一道倾力守护高炉和烧结机的稳顺运行。
生产安全的设备“守门人”
“设备不停,责任不卸。”这是王鹏常挂在嘴边的话。作为炼铁检修作业区的相关负责人,他深知高炉、烧结机等核心设备一旦出问题,影响的不仅是本工序,更是整个生产链条。
2025年,他带领团队先后组织完成了八、九高炉定修4次,涉及检修项目643项;烧结公用系统及4号、5号烧结机定修9次,涉及检修项目986项;动力厂煤气柜、75t、130t锅炉定修11次。每一次检修,他都反复推敲施工方案,在检修过程中严格把控质量,严抓检修流程步骤按标准实施,最终实现了检修无一次延时、无一次返工,赢得了业主单位的一致好评。
八、九高炉特护期间,王鹏把重心放在高炉风机、水泵、液压站、炉前泥炮、开眼机等关键设备的监护上。他要求团队“发现即反馈、反馈即处理”,尤其要对那些容易被忽视的设备微缺陷看得更紧一些。全年共发现并处理设备隐患约40多项,未发生一起因点检不到位导致的设备故障。正是这种“宁可自己多跑十趟,不让设备带病运行”的责任意识,让他成为业主单位眼中值得信赖的“设备医生”。
2025年,业主单位炼铁厂全年满意度7次达到100%,月均98.91%;业主单位动力厂全年满意度96.35%。
带出过硬队伍的“指挥员”
“一个人盯不住所有设备,但一套科学的机制可以。”王鹏深知,维检工作的核心不在于“人盯人”,而在于建制度、抓培训、强执行。
在设备点检方面,他制定了作业区的点检管理办法,要求包片班组长将点检情况和照片发至作业区点检群,并标注发现的问题,作业区及时反馈并处理隐患。每周进行问题梳理,需要定修处理的问题及时反馈业主单位。这一机制让点检工作从“凭经验”转向“靠制度”,从“被动响应”转向“主动发现”。2025年全年故障比2024年减少3次。
在重点工程组织上,王鹏展现了统筹能力。煤气柜转炉风机改造项目中,需要利旧风机机壳和轴承箱,风机转速高达3000r/min,对安装精度要求极高。他带领作业区安装人员精细化施工,每步都进行测量记录,并使用激光对中仪进行找正,最终提前5天完成任务。针对烧结环冷机易打滑卡绊的问题,他梳理改进施工方案,通过内、外环分组同步更换,将安装频次从原来的10次缩短为2次,2025年环冷机未发生一次打滑。
在团队培养上,王鹏带领团队持续开展“双驱动”活动,重点对风机类、吊装类和传动找正等项目制定详细培训方案,积极配合导师准备培训用具,完成现场实践与培训相结合,并及时与学员沟通学习情况。通过培训,学员张林浩等人已能独立完成找正作业,同时评选出优秀学员2名、优秀导师2名。
他用制度管人、用培训育人、用实战炼人,带出了一支能打硬仗的设备维检“小分队”。
破解技术难题的“攻坚者”
王鹏常说:“发现问题就是一种进步,解决问题就是一次创新。”在技术创新方面,他主动担当,认真查找工作中的难点和痛点,至今已获得9项实用新型专利。
5号制粒机缓冲仓圆盘螺栓频繁断裂,每月损坏1次,会造成制粒机单台生产,影响烧结矿质量,增加职工劳动强度。对此,王鹏没有简单换螺栓了事,而是找到根源。通过测量回转轴承和圆盘的各项数据、测算螺栓强度,他发现接触面积不足、螺栓等级不够,是导致螺栓断裂的原因,于是,他对圆盘与回转轴承接触面积进行了调整,改用M30mm(10.9级)螺栓代替原M27mm(8.8级)螺栓,同时改造刮板刮料手段,使设备连续正常运行10个月。
日常点检时,岗位职工发现4号混料振动大,检查发现滚筒出料口滚圈掉块约150mm。由于滚圈加工需约7天,没有足够的停机时间,王鹏随即带领团队,在图纸和资料上找到了答案。选择药芯506焊丝,制定挖补补焊方案并进行热处理,制作靠弧样板进行打磨处理,最终解决了混料振动问题,节约加工费用10余万元。
为降低磨机减速器更换工时,他带领团队改进施工方案,将检修工具清单化,特制工装提前准备至现场,正常需48小时的更换工作仅用20小时便完成。全年他参与解决“延长煤气柜焦炉煤气风机使用寿命”“降低烧结九辊布料器更换工时”等疑难问题6项,共计节约备件费用42万余元。
……
当这些创新成果在实际生产中得到了广泛应用,王鹏如是说:“降低了设备故障率,减轻了大家的劳动强度,这才是我们维检人搞创新的真正意义。”
王鹏用日复一日的坚守和一次次的技术突破,诠释了新时代维检人的劳模精神。王鹏将继续扎根维检一线,用更精湛的技术,更务实的作风,在维检战线上贡献更大力量。