【专栏】创新在基层| 小冷料堵住大漏洞
2026-04-20
“引锭螺栓根部距离R角只有18毫米,空间狭窄,冷料稍有不慎就会留下缝隙,钢流一冲,漏钢事故就来了。”在炼钢厂连铸作业区,提起6号铸机起步漏钢的风险,不少老职工都心有余悸。如今,这一长期困扰生产顺行的“老大难”问题,被一项看似不起眼的“短尺冷料围挡法”彻底破解。
事情的起因,源于作业区职工姜卓豪的一次细心观察。6号机开机前封引锭阶段,塞缝结束后需放置两层直径14至16毫米、长度8至10毫米的冷料。然而,引锭螺栓直径36毫米,位于翼缘中部与R角连接处,尤其是螺栓根部距R角仅18毫米,操作空间极为受限。冷料放置时,极易出现较大缝隙或贯穿状缝隙。开机起步时,钢水温度高、钢流冲击力大,一旦击穿缝隙,大挡片被熔化,引锭头出结晶器便发生漏钢,不仅打乱生产节奏,更造成不小的成本损失。
“能不能用短尺冷料把螺栓根部围起来,形成一个防护墙?”姜卓豪的设想得到了同事王永杰、张丽君的支持。三人组成攻关小组,利用生产间隙反复测量引锭螺栓根部与R角、侧弧的距离,最终确定采用长度为5至6厘米的短尺冷料,在螺栓根部围成六边形结构,形成稳定防护层。
改进措施正式实施。经过现场验证,短尺冷料紧密排列,有效消除了原有缝隙,大幅提升了引锭螺栓根部的抗冲击能力。自改进以来,6号机再未发生因冷料缝隙问题导致的起步漏钢事故,生产顺行得到有力保障。
“小改动解决了大问题。”连铸作业区作业长算了一笔账:过去每年因起步漏钢导致中包少浇注50炉,仅中包耐材成本一项就增加1.4万元,加上停机、清理等损失,年累计损失约5.2万元。改进后,起步漏钢实现“零事故”,这些成本全部省了下来。
这一建议很快在作业区推广。职工们纷纷表示,小创新不追求“高大上”,只要扎根现场、直击痛点,就能发挥大作用。炼钢厂相关负责人表示,将进一步完善职工创新激励机制,鼓励更多像姜卓豪一样的“现场发明家”,用小改小革为稳产降本注入源源不断的活力。
从一根螺栓的缝隙入手,到筑牢安全生产的防线,炼钢人用智慧和巧思,再次诠释了“精益求精”的工匠精神。