首钢长钢这群钢铁硬汉,居然在“斤斤计较”这件事……
2026-04-17
提起钢厂,很多人脑海里浮现的是铁水奔流、机器轰鸣的宏大场面。但在首钢长钢,这里的“主旋律”却是“精细”与“极致”。没有惊天动地的豪言壮语,只有一群深耕一线的匠人,对着屏幕上的参数“死磕到底”。他们追求的,是把降本增效做到极致。
今天,让我们一起走进
这个“毫厘必争”的团队
看看他们是如何把每一分成本
都“抠”进实处的
这里的“抠”,是一种硬核浪漫
在首钢长钢棒材作业区加热组,组长苏龙和同事们的日常,就是死磕屏幕和表格上的那一串串参数。“降低能耗,要一分一分抠,西瓜芝麻都得捡!”苏龙的这句话,道破了他们的“省钱秘籍”。
吨钢煤气单耗平均值
前年:171m³
去年:165m³
今年目标:160m³以下!
数字看着不大?但在轧钢人眼里,吨钢煤气单耗每降一点,都是难啃的“硬骨头”。正如苏龙所说:“降单耗的潜力越挖越窄,空间看似有限,但追求极低成本从来没有终点。”
难,不代表不能干
一点一点抠细节
一项一项破难题
量变终会积累成质变
这就是长钢人不服输的韧劲!
专治各种“不服”:给煤气消耗做减法
作为棒材作业区的“能量心脏”,加热组的能耗管控直接牵动生产全局:能源输供均衡,生产才能稳顺有序;一旦参数波动,不仅成本攀升,更会波及设备运行与产品质量。今年初,苏龙便定下清晰的攻关方向:加好热、降单耗、降成本、提成材,把能耗管控摆在生产经营的核心位置。
为了啃下这块“硬骨头”
作业区专门成立了攻关小组
病灶在哪?
各班操作有差异、加温时间长、热效率低……
“药方”怎么开?
沉到一线去!复盘数据、梳理流程、责任到人。
源头治理!协同拓宽直轧品种,全力提高热装率。
结果如何?
一番精细攻关后,吨钢煤气消耗较攻关前降低22m³,吨钢生产成本预计降低6.6元。这可不是天上掉下来的,是大家一点一点“抠”出来的实效!
不止于省:稳产提质两手抓
在棒材作业区,有个铁规矩
非计划停机零发生!
双重巡检:职工班班点检 维护人员包机负责,筑牢防护网。
实时联动:规范操作流程,以标准化操作守护设备稳顺运行。作业区党支部书记刘德乾打开班组工作群,当班工况波动、班组协同调整、指标完成进度等信息实时更新,哪个班组指标滞后,班组长第一时间牵头复盘、闭环整改,确保让生产始终处于可控状态。
这下就还剩最后一个
让人头疼的问题
直轧钢坯头尾温差大
怎么办?
这既是质量隐患,也是成本痛点。刘德乾把目光投向生产前端,联动炼钢厂8号连铸机环节谋突破:若在炼钢段加装均温装置,精准调控钢坯头尾部温度,既能减少产品下线率、提升直轧率,更能从源头减少煤气消耗。
一个班组是一个攻坚支点
一名职工是一个降耗单元
棒材作业区的职工们
从细节着手,务求实际
以事事都要较真的劲头
一级带着一级干
一点一点抠成效
在轧钢生产的火热现场
这群深耕一线的匠人
正用“抠细、抠实、抠到位”的执着
把降本增效的目标
一步步夯实再夯实