【专栏】创新在基层| 巧改底座提效率
2026-04-09
“现在换液压推杆太轻松了,一把活扳手就能搞定,再不用着急赶工期了!”在炼铁厂原料作业区Z10-1皮带通廊,检修工师傅麻利地拆卸着螺栓,脸上满是轻松。这便捷的作业场景,源于一场针对液压推杆底座的小革新。
Z10-1皮带的液压推杆,是原料调配的“关键枢纽”:推杆升起,原料直达5号配料室料仓;推杆落下,原料则送至4号配料室料仓,其运行状态直接关系上料效率与高炉生产稳定性。但长期以来,液压推杆的更换工作,却成了检修人员的“心头病”。
原来,液压推杆的底座为简易焊接结构,转轴靠简单焊接固定,没有可调节、拆卸的设计。每次推杆损坏需要更换,检修人员都要完成“准备工作-氧气切割拆旧底座-安装新推杆-重新施焊固定”的全套流程,耗时2个多小时。高温切割火花四溅,不仅存在安全风险,还影响原料上料效率。
针对这一难题,配料工岗位专家老俞主动请缨,扛起了攻坚的担子。为了拿出切实可行的改造方案,他扎根现场,围着设备反复琢磨,拿着卷尺一遍遍测量底座尺寸,对照设备运行参数模拟拆装全流程,不放过任何一个细节。结合设备实际运行工况,他跳出传统焊接结构的思维定式,创新性提出了“螺栓固定式底座”的改造思路。
这一方案摒弃了原有的焊接固定方式,先制作一个专用底座,再采用高强度螺栓将底座与设备本体牢固连接,既保证了设备运行稳定性,又实现了拆装便捷性;同时对转轴部位进行精密加工,实现精准定位,解决了原有底座定位不准、拆装繁琐的问题。方案敲定后,老俞联合检修工,抓住设备检修的窗口期,紧锣密鼓完成了新底座的加工制作、现场安装与调试工作,让改造后的设备快速投入使用。
如今更换液压推杆,无需切割、焊接,仅用扳手即可完成,单次维修时间从2个多小时压缩至30分钟内。这一改变,消除了安全隐患,降低了检修人员劳动强度,减少了停机时间,提升了上料效率,设备运行也更加顺畅。