【专栏】创新在基层| 巧移电机解难题
2026-03-17
轧钢厂高线精整区域集卷站主要承担散冷后盘卷的输送、缓冷及转运工作,其中3、4、26号辊床为单电机驱动的6轴辊床,通过卷芯架运输2吨重的盘卷。相较于4轴辊床来说,重载的卷芯架在6轴辊床运行距离长、承载负荷大,对传动系统稳定性要求高。
原设计中,电机减速器安装在辊床的第二根轴上,卷芯架在26号辊床上前进时,主动轴上的皮带一直都是满载驱动,导致主传动轮皮带易断裂,不仅增加备件消耗,也对产线连续稳定运行造成影响。
为彻底解决这一问题,高线精整维修组职工立足现场、深入分析,针对性实施驱动电机移位技改:职工们将26号辊床的电机减速器从第2根轴上改在第4根轴上,使卷芯架在上26号辊床时可以借助25号辊床电机的推动,之后再靠26号辊床电机的驱动前进,实现分段受力、平稳过渡,减轻主动轮皮带的受力。按照同一优化思路,作业区同步完成3号、4号辊床电机减速器移位改造。
通过改进,传动系统受力更加均匀,皮带运行工况显著改善,彻底消除了辊床因皮带断裂导致的非计划停机,有效降低了设备故障率与维修频次,减轻了岗位职工劳动强度,为产线高效稳定顺行提供了坚实保障。