【专栏】创新在基层| 从“人工到智能”,监测更高效
2026-03-02
近日,轧钢厂型钢矫直机稀油站一个操作痛点被电工班组巧妙化解,生产监控实现了从“人跑”到“数传”。
“小李,快去稀油站看看油位!”——这是过去生产时常听到的指令。矫直机作为型钢生产线的关键设备,其稀油站的油位状态直接影响设备安全与运行稳定。然而,操作人员在生产中无法实时掌握油箱液位,唯一方法就是派人到现场查看。为保证安全,每班需多次往返,影响生产节奏。
对此,型钢电工组主动承接改进任务。组长杜坚带领团队深入现场调研,经反复论证,确定了“矫直机稀油站液位监测与报警系统”改造方案。一是加装高精度液位传感器,实现实时数据采集;二是在操作室监控画面新增液位实时显示与报警功能;三是设置三级报警提示,低液位时画面自动闪烁预警。
改造实施阶段,杜坚与班组成员坚守现场。在设备轰鸣、油渍遍布的环境中,他们精准定位安装点,规范敷设信号电缆,仔细调试传输模块,要求每个接头必须紧固,信号线路要避开干扰源,确保改造一次到位。
系统投用后,效果立竿见影。操作工在控制室即可实时掌握油位状态,异常情况系统自动报警,改变了人工反复核验的状况。“现在真正实现了‘一眼清’!”操作工小王感慨,“以前每班来回跑五六趟,不仅累,还容易误判。现在数据实时显示,异常提前预警,操作更安心,生产更高效。”此外,实时监测避免了缺油运行风险,可保障设备稳定顺行;减少非必要巡检,人员配置更优化,效率提升;推动现场管理向数字化、可视化迈进,实现管理赋能。