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冲刺首季开门红| 炼钢厂扭紧两条主线攻坚提高转炉冶炼蒸汽产生量


2026-02-25

转炉蒸汽产生量是衡量炼钢工序能否从“能源消耗者”转变为“能源产出者”的关键指标。为提高吨钢蒸汽产生量,炼钢厂迅速成立攻关小组,围绕“蒸汽高效产出”与“回收系统优化”两条主线展开技术攻坚,并成功将转炉冶炼蒸汽产生量提升至新水平,为实现能源回收、降本增效奠定坚实基础。

攻关小组深入现场,排查出影响蒸汽产量的两大症结:一是烟道系统存在漏点多、换热效率低的问题,导致蒸汽在产生和输送过程中“跑冒滴漏”;二是系统运行参数与冶炼节奏不匹配,造成蒸汽回收不及时、不充分。针对这些问题,攻关小组打出“硬件改造 工艺优化”组合拳。

在设备改造方面,攻关小组对烟道系统进行多项升级:优化冷却水管布局,使烟道温度分布更均匀;调整受热管角度,增大与高温烟气的接触面积;推广使用“局部切除 换管重焊”的“手术割补法”,彻底治理管道漏点。同时加强软水水质全程监测,防止结垢腐蚀,从根源上保障系统稳定顺行。

在工艺优化方面,攻关小组通过正交实验法,确定汽包最佳运行压力为2.2兆帕,实现安全与效率的平衡。同时,根据冶炼节奏动态调整补水策略,在吹炼中期加大补水,使蒸汽产量达到峰值,真正让“蒸汽生产踩准冶炼节奏”。

经过持续攻坚,该厂蒸汽月均产量较攻关前实现提高,年化效益200余万元。该项目在推进中运用了精益管理方法,不仅提升了蒸汽回收效率,更形成了一套可复制、可推广的技改经验,为同类型转炉的节能改造提供了参考。

“接下来,我们还将探索增设蓄热器等举措,进一步挖掘蒸汽回收潜力。”项目负责人表示,炼钢厂将继续围绕绿色制造、能源循环利用开展技术攻关,为企业提质增效、行业低碳转型贡献力量。