【专栏】创新在基层| 变“抢”为“防”解生产难题


2026-02-24

近日,熔剂厂活性石灰作业区成功完成套筒窑原料八棱滚筛落料系统优化改造,解决了筛板耐磨性不足、设备断轴、溜槽开焊等困扰生产的难题,为原料系统连续稳定运行提供了保障。

套筒窑原料系统运行过程中,八棱滚筛尾部溜槽及筛板落料点长期承受物料冲刷,导致筛板局部筛孔频繁磨损、变形、溜槽漏料及断轴等问题,需维检人员频繁停机补焊,岗位人员劳动强度大,设备维检工作量增加,影响原料系统的连续稳定运行。

为解决这一问题,该作业区组织技术骨干成立攻关小组,结合滚筛结构特点,通过现场勘查与数据测算,深入分析物料流动轨迹和受力分布,制定“结构强化 流向优化”的改造方案。一是在进料端下料口加装300mm×500mm×8mm的不锈钢导流板,替代普通薄钢板,提升了结构强度和使用寿命,优化了物料初始下落轨迹;二是在筛板落料区域加装8块梯形不锈钢衬板(上底300mm、下底400mm、高260mm),实现物料均匀分散下落,避免集中冲击与偏料堆积问题;三是将溜槽背板更换为8mm不锈钢板,调整溜槽倾角,使物料落点精准避开易磨损区域,转移至滚筛加强内衬板处,并在背板外侧焊接加强筋,进一步提升了整体抗冲击能力与结构稳定性。

改造后,有效缓解落料点集中受力,从源头降低磨损,筛板寿命显著延长,设备运行更平稳,润滑系统更可靠。