【专栏】创新在基层| 主汽门疏水系统升级改造实现暖机提速降耗
2026-02-11
近日,动力厂富余煤气班组成功解决了困扰35MW汽轮机主汽门疏水不畅而导致的暖机时间过长难题。
汽轮机主汽门疏水管是机组启机暖机的关键保障,其作用是在暖机时快速排出管道内低温积水,助力气缸均匀受热,防止阀门卡涩和转子弯曲。此前,机组在启机过程中,班组人员发现汽轮机上下缸温差超过50℃,主汽门内部和疏水管道上有异响,并伴随轻微振动,汽轮机启机需消除上述情况后才能进行,使得机组暖机时长延长,这一问题既制约启机效率,又造成煤气能源的浪费,不利于机组安全运行。
班组人员在排查时发现核心问题是主汽门疏水管路为单一路径疏水,管道内积存空气和少量蒸汽时,易发生气液两相流阻塞,导致积水无法及时排出,造成暖管延迟、暖机超时。
找到问题根源后,班组人员集思广益,对主汽门疏水系统开展针对性升级改造。避开单一疏水排气整改思路,实施多措并举优化汽轮机运行系统性能。一是精准增设排气管道,在疏水管道高点或易积气位置加装对空排气管道,管口垂直向上延伸至高于操作平台的安全区域,并在末端配套安装消音器,避免高温蒸汽喷溅风险。二是采用双向排放设计,改造后疏水阶段同步开启疏水阀与排气阀,借助排气管道快速排出管道内积存空气和少量蒸汽,从根源减少气阻;暖管阶段依托“疏水 排气”双向作用,加速凝结水排出,避免因气液两相流阻塞造成暖管延迟,彻底解决疏水不畅问题。三是严控材料与布局质量,排气管道选用和主疏水管道同款的耐高压高温钢管,弯头采用大半径设计减少流动阻力,同时增设支吊架固定管道,保障系统运行稳定可靠。
主汽门疏水系统改造后成效立竿见影,在启机过程中效率、安全、降耗得到了提升。气液分离和双向排放的双重作用,使得气阻效应大幅降低,疏水效率提升,暖机时间明显缩短。管道因积水引发的振动问题得到了解决,降低热应力对管道损伤,保障了设备的安全运行,缩短了暖机时长,减少了高气和焦气的消耗,降低了能源介质消耗。