【专栏】创新在基层| 小改造助力石膏脱水“加速跑”
2026-01-27
动力厂热电作业区通过“一转轴、一弹簧”巧改石膏脱水机刮板,解决了石膏脱水机运行效率问题。
该厂240t/h双超锅炉脱硫系统石膏脱水机利用真空吸力实现固液分离。运行中,为刮干净滤布上的石膏,需通过螺栓调整刮板与滤布的间隙,使其紧贴滤布。但由于滤布接口处为双层滤布,经过刮板时易被挂住,导致滤布时常撕扯。为避免这一情况,作业人员需要把刮板间隙调整到大于双层滤布的厚度,但间隙过大又导致石膏刮不干净,未被清除的石膏反复被冲进回流池,造成沉淀,需要每天频繁人工清理,导致脱水机运行效率低下。
为改善这种状况,该作业区技术人员经过对刮板的反复研究、测量,提出了金点子。他们将一个转轴通过螺栓、钢板焊接在一块废旧角钢上,在角钢上裁出两个孔,通过螺丝固定在刮板机架上,利用转轴压紧滤布;在刮板机架另一侧加装弹簧,形成受力点。通过“一转轴、一弹簧”改造,在刮板两侧增设压紧装置和弹性装置,实现了滤布的平稳安全运行。刮板检测到双层滤布时,转轴会压紧滤布,间隙自动调大;滤布转到单层时,依靠弹簧拉力自动缩小至合适的间隙。
改造后,成效显著。不仅有效防止了滤布撕扯,还能将石膏刮除干净,避免了运行人员频繁清理回流池,提高了作业效率。