【专栏】创新在基层| 为柴油泵加“压”
2026-01-26
在炼钢生产线上,连铸机的稳定运行关乎整个生产节奏,而净环水供应则是保障其正常工作的“生命线”。柴油泵作为停电应急保障的关键设备,一旦出现变频器故障、高压跳闸等异常,必须依靠岗位人员迅速赶到现场手动启动,并实时监控管道压力。压力过低,铸坯冷却便会受影响,甚至导致连铸机停机影响生产。
这一难题,被运转作业区职工杜树斌看在眼里。经过反复观察与思考,他提出了一个看似简单却切实有效的改造方案:为柴油泵增加压力连锁启停控制程序。
杜树斌建议,在现有水泵PLC系统中增加逻辑判断程序,当连铸净环1号或2号水泵压力任一低于0.6MPa时,系统自动输出启动信号;同时,通过在PLC柜与柴油机之间增设线路,将柴油机启动按钮与PLC输出中继并联,实现信号触发后柴油泵自动启动。这一改造无需大规模设备更替,仅通过程序优化与线路调整,便让柴油泵具备了“智能响应”能力。
想法付诸实践。短短数日内,程序写入、线路铺设、联调测试逐一完成。在杜树斌的努力下,系统正式投用。如今,一旦供水压力出现异常,柴油泵可在数秒内自动启动,彻底告别了过去“人等压力、人跑现场”的被动局面,有效避免了因压力骤降导致的影响生产问题。
“这个小改造,破解了应急响应的大难题” 。作业区负责人表示,这不仅提升了净环水系统的可靠性与应急效率,也减轻了岗位人员的操作负担,更体现了基层职工在生产实践中的智慧与担当。
杜树斌的这项革新,看似只是一次程序的微调、线路的并联,却生动诠释了“小改革蕴含大能量”的实践真谛。在推动企业降本增效、保障生产平稳运行的道路上,正是这些来自一线、源于实践的小改小革,汇聚成企业创新发展的坚实力量。