【专栏】创新在基层| 轧钢厂棒材作业区轧机组导向装置升级解难题
2026-01-19
日前,轧钢厂棒材作业区轧机组平活套出口侧导向装置的小改进,彻底解决了困扰生产的导板刮铁难题,为Φ25mm-Φ30mm圆钢、Φ25mm-Φ28mm螺纹钢等品种规格有序生产筑牢了根基。
此前,该作业区生产上述规格钢材时,易出现成品进口导板刮铁问题。经现场跟踪排查,症结直指平活套出口侧导向装置——平活套出口侧未起到导钢作用,导致红钢咬入成品轧机时易与导板之间接触摩擦,不仅形成刮铁,长期堆积还会堵塞导板,极易引发非计划停机。为避免堆钢风险,岗位人员需频繁停轧检查清理,影响生产节奏。
找准问题根源后,作业区精准施策推进改造,将平活套器出口侧传统侧边钢板导向,全面升级为导轮导向结构。借助导轮平稳引导红钢运行轨迹,从源头规避红钢与进口导板的接触摩擦,从根本上杜绝刮铁产生。
改造完成后成效立竿见影,成品进口导板刮铁故障彻底清零,无需再因检查清理导板停轧,既减少了非计划停机时间,又保障了生产流程的连续性与稳定性,以小改进收获大效益,助力了降本增效。