回望2025·聚焦价值创造| 炼铁厂喷煤烟气炉煤气消耗攻关显成效


2026-01-05

2025年,陈秀江创新工作室成员将“降低喷煤烟气炉煤气单耗”列为年度重点攻关课题,他们优化工作思路、创新工作方法、凝聚创新合力,通过拆解目标、排查问题、逐项改进,以创新举措打通能耗管控堵点,推动单耗下降,节约了大量的能源成本,在平凡的岗位上用智慧和汗水书写了攻坚克难的奋斗故事。

工作室成员经过深入分析,发现烟气炉煤气单耗的高低与“烟气炉单位时间煤气消耗量”和“磨机台时产量”这两个关键因素紧密相连。于是,他们果断将总目标拆解为两个子目标,展开了全方位、深层次的剖析。

在对烟气炉单位时间煤气消耗量进行攻关时,成员们深入生产一线,仔细排查每一个可能存在的问题。他们发现,废气管道外保温层破损严重,导致入炉废气的热量悄然“溜走”。焖炉状态下,炉膛温度缺乏精确控制,造成煤气过量燃烧。磨机运行时,人工调控执行标准不统一,导致煤气、空气配比失衡,大量未燃煤气被浪费。煤气调节阀调控精度波动,导致煤气消耗。

而在磨机台时产量攻关方面,问题同样不容小觑。原煤质量直接关乎煤粉的成分,其水分波动大、杂质多,会影响磨机的“消化吸收”。要想提高产量,就必须控制好煤粉水分、粒度等技术指标,把好磨机的第一道“关口”。起磨时间控制不合理,煤仓满仓后磨机轻载运行,造成“快跑”,白白消耗能量,降低了台时产量。行车、皮带等附属设备故障频发,也牵绊着磨机的正常运行。

面对问题,工作室成员们迅速制定解决方案,将措施分解为设备、工艺、操作三个方面,并明确了责任人与完成时限。在设备方面,修复废气管道保温层,更换煤气调节阀,堵住了能源流失的“漏洞”。在工艺方面,修订作业规程,量化烧炉温度、空燃比等操作标准,让生产操作有了明确的方向。在操作方面,开展系统的培训,规范调控动作,让每一位操作人员都能熟练掌握节能技巧。

为了确保项目的顺利推进,工作室每月召开两次项目推进会。各方如实汇报,提出自己的需求和建议,及时协调解决遇到的问题,共同为实现节能目标而努力。

经过无数日夜的不懈努力,该项目提前完成了预定目标,今年平均吨煤煤气消耗较去年降低8%。与此同时,烟气炉内煤气燃烧更加充分,磨煤系统运行的安全性也得到了显著提高,节约了能源成本,助力了降本增效。