【专栏】创新在基层| 巧借结构破难题 油路革新提效能
2025-12-30
在轧钢厂型钢作业区,电火花标识机床的稳定运行直接关系轧辊标识质量与生产效率。长期以来,该机床供油系统存在明显弊端,原PU油管冬季易脆裂,且因敷设于机床外部,在轧辊上下作业时频繁与设备磕碰,导致破损渗漏。同时,喷头依靠磁吸底座固定于辊面,吸附不牢、易移位,操作人员需停机调整,影响标识精度与作业节奏。
原供油方式中,油管出油段长期浸泡于油箱底部的油坑内,不仅加速管线老化,也增加了渗漏风险。磁吸式喷头在设备振动中难以稳固,导致标识线条不均、位置偏移,成为生产中的问题点。
面对难题,辅助机工组确立“向内挖潜、巧借结构”的改造思路。团队经多次现场勘查,他们发现,以往被忽视的机床横梁支架内侧,实则“暗藏玄机”:预留的安装槽、横梁连接孔以及防护板背后的加固筋结构,天然形成了一条隐蔽且受保护的内部通道。这一发现,点燃了团队“巧借结构,内嵌油路”的改造灵感,为油管重新布设提供了可能。
重构油路,实现三重提升。路径重塑,告别油坑与磕碰,新方案彻底改变原油管走向。油管从油箱出油口引出后,直接经横梁连接孔穿入机床内部,沿支架内侧槽道敷设至喷头。全程避开轧辊运动区域,实现“隐蔽式”布设,既避免了磕碰,也使油管彻底告别油坑浸泡环境。材质升级,增强环境适应性,将原有PU管更换为高韧性、耐磨损的软性油管,其柔韧特性更适应内部走线的弯曲需求,从根本上杜绝了因脆裂、弯折导致的破损问题。固定革新,终结喷头移位,利用防护板加固筋设置多处固定卡扣,并在横梁原有定位孔加装可调式螺栓卡座,取代磁吸底座。喷头及油管实现机械硬连接,定位牢固可靠,无需反复调整。
改造后系统经一周试运行,表现稳定。油管渗漏现象未再发生,喷头定位精准,标识质量一致性显著提高。操作人员说:“现在作业顺畅多了,再也不用担心碰坏油管或喷头跑偏。”此次改造实现了三个根本转变:布设方式:从“外露易损”变为“内置保护”;固定模式:从“磁吸临时”变为“机械永久”;维护频率:从“频繁更换”变为“长期可靠”。据统计,因此项改造,机床作业效率得到提升,维保成本降低,且消除了现场油污带来的安全隐患。
本次改造立足现场、巧用结构,以有限资源破解生产痛点,充分体现了一线职工敏锐的观察力与务实创新的精神,不仅提升了设备可靠性,更为同类设备的精益化改善提供了可借鉴的思路。未来,班组将继续深化此类小改小革,让创新在基层持续涌动,为生产提质增效注入坚实动力。