【专栏】创新在基层| 溜槽可升降改造提升工作效率


2025-12-29

近期,长钢工程炼铁检修作业区完成了对1号回转窑皮带料溜槽的优化改造,提高了生产效率,降低了职工劳动强度。

作为生产系统的核心设备,1号回转窑皮带输送系统运行是否稳定,关系到窑况连续性及产品质量。生产过程中,下料发生散落,不仅导致运输车辆操作困难、造成漏料,增加了职工清理负担,也存在车辆剐蹭隐患。由于回转窑应急皮带与粉灰仓共用一条通道,应急皮带长度受限,影响粉灰车的通行,易碰撞落料口。启用应急皮带时,拉灰车必须紧贴通道边缘行驶,否则物料会散落地面,影响装车效率,同时司机在入库过程中也存在安全风险,造成人力与物力浪费,影响正常生产维护。

为延长设备使用寿命、降低维护成本、提升输送稳定性并改善作业环境,该作业区维修人员经过多次现场勘查与反复研究,决定在原皮带架上加装800kg卷扬机,用以调节落料溜槽的升降落料点位置;在皮带支架上焊接尺寸为750mm×1.4m的支架,安装导向滑轮,实现对溜槽的平衡控制;溜槽下方增设轴承座,有效降低运行阻力,确保升降过程平稳顺畅。

改造后,落料口升级为可升降溜槽。应急皮带启用时,溜槽可降至合适位置;平时则升至高位,避免了粉灰车通行时的碰撞与剐蹭风险,也避免了物料散落现场的现象,显著减轻了职工劳动强度。