聚焦长钢

首钢长钢:从“三笔账”说说氧枪消耗


2025-12-19

下午四点班,首钢长钢炼钢转炉平台上热浪滚滚,炉火正红。又一炉钢水即将冶炼完成,氧枪缓缓提升,枪身上沾满的钢渣在高温下闪着暗红色的光。

“刮渣操作完成,本炉枪况正常!”丙班6号转炉一助手李雪春抹了把汗,在记录本上划下一笔。

不远处,首钢长钢炼钢厂技术科科长韩学义正盯着刚刚下线的一支氧枪,喷头边缘有烧损痕迹——这已是本月第8支因烧枪而下线的氧枪。

氧枪,转炉炼钢的“心脏”设备,一支价值近万元。它的寿命长,对炼钢工序极低成本运行贡献度明显。因此,炼钢厂在提高氧枪枪龄、降低氧枪消耗方面深耕不辍,指标逐年优化的同时逐年升级路径,推动氧枪寿命不断延长。今年10月份,首钢长钢实现182炉/支,按照产量测算,全月大约消耗18支氧枪,较年初月度节省了9支。

第一笔账:效益账——小枪头连着大成本

“平均枪龄每提高10炉,每月就能少消耗1-2支氧枪,全年度下来直接成本就能节约近20万元。”降低氧枪消耗攻关组副组长孙利钘在分析会上摊开数据报表,曲线走势非常明显:1-5月高铁耗模式下,氧枪平均枪龄128炉;铁耗调整后,7月份提升至134炉……

更值得关注的是氧枪下线原因分析:1-10月,因“烧枪”导致下线氧枪数量占总氧枪消耗的66.69%,“粘枪”占比25.47%,加起来占比高达92.16%。

归根究底,高铁耗生产模式下,热量富余,吹炼过程中炉内化学反应剧烈;为保证热量平衡,渣料加入量大,冶炼过程返干现象严重,如果吹炼不稳定,会造成氧枪枪位调整频繁,若枪位调整不当,极易发生氧枪烧粘枪事故,增大氧枪消耗。据此,攻关方向非常明确——向操作要效益,向操作要枪龄。

这支深入转炉中吹氧气的“钢枪”,成为钢工序降本增效最“前沿”的阵地。随着攻关不断深入,氧枪枪龄从1月份的107炉一路攀升至最高182炉。

然而,效益远不止于此。LF炉精炼工牛嘉佳算了另一笔“账”:“烧枪、粘枪事故少了;操作更稳定,钢水质量合格率1-11月达到99.90%。”

站在效益的维度,降低氧枪消耗,落脚于对数据进行趋势分析,在数据中发现规律,用好规律,持续进步。

第二笔账:管理账——标准化操作精心呵护

“3米开气,2米关气,这个标准得刻在脑子里!”在班前会上,冶炼工程技术员李向阳反复强调。以前,有的一助手为图省事,就直接在操作台关气,导致“回火”烧枪事故发生。

标准化操作,不仅是安全生产、产品质量最基本的保障,更是强化过程管控、降低各项消耗的最佳着力点。这也同样是攻关组紧盯不放的一个重要的点。

抓手是什么?攻关组的答案是:管理细化。

装准率管控要求铁水、废钢、总装入量偏差不大于1吨,保证≥85%,避免装入量波动,源头上稳定冶炼条件;每炉供氧和溅渣后必须刮渣,班前检查刮刀,确保硬件完好;完善炉底测量制度,炉底值大于“0”时,枪位自动上调100-200mm,炉长根据吹炼情况利用生产间隙二次量炉底,重新确定枪位,防止炉底上涨烧枪……

每个环节精益求精,每个操作一丝不苟,管理,让氧枪从“出场”到“退场”的各环节、全流程都尽可能地受到保护,推动烧枪、粘枪事故数量一降再降。

站在管理的维度,降低氧枪消耗,落脚于对操作竖起“尺子”,在操作中挖掘管理潜能,全流程覆盖,高标准执行。

第三笔账:技术账——从“被动应对”到“主动适应”

高铁耗生产模式下,渣料加入量大、冶炼易返干、粘枪风险高……这是客观现实。然而,该厂技术带头人并没有坐等条件改变,而是起而行之。

职工孟义春、韩学义带领团队开展了多项技术攻关。

优化氧枪喷头配置  “我们在多种氧枪喷头设计参数的条件下进行试验,积累了大量的数据,具体指导我们针对不同铁耗模式匹配不同供氧强度的喷头。”转炉作业区作业长李鹏程如是说,“此外,积极对喷头设计参数进行优化,加强喷头冷却效果。”

建立预警机制  当一次除尘抽烟效果差时,及时联系调度,协调运转除尘岗位调整喉口开度。一助手立即将吹炼氧压调小,减缓吹炼过程化学反应。

创新处置方案  为避免高硅铁水装入前期升温过快进而引起“窜铁”的情况,形成“及时调整废钢装入量,前期氧压不超规定值,中、后期适当调大氧压加强搅拌”工作流程。一旦发生“窜铁”,及时起枪关气,等炉内反应平稳,再次下枪吹炼。

站在技术的维度,降低氧枪消耗,落脚于因地制宜抓好技术创新,大胆突破,实现资源要素效率更高。 

厂房内,炉火映照,也映照着炼钢人追求极低成本的坚韧。从一支氧枪的消耗,到一个工序的高质量运行,在降本增效的路上,每一步都算数,每一笔账都至关重要。

当又一炉钢水奔向连铸机,氧枪在氤氲蒸汽中缓缓提升,枪身完好,光洁如新。这寻常一幕背后,是一本越算越精的效益账、管理账、技术账,更是一场越打越深入的攻坚仗……