【长钢之星·创新之星】| 吴杰:问题总得有人去解决


2025-11-06

在设备处,提到首席工程师吴杰,大家更愿意叫他一声“老吴”。他没有高高在上的架子,一身劳保服,常年“泡”在生产一线。但就是这样一位看起来普普通通的老大哥,却凭着一股爱琢磨的劲儿,成了解决设备难题的“定海神针”。

老吴是个闲不住的人,他的办公室在营销楼,但他的“主战场”永远在作业区。设备运转的每一个声音,在他听来都像一段独特的旋律,哪里不对劲,他总能第一时间发现。他爱琢磨,更敢于动手。这些年,他牵头完成的技术改造和大修项目,掰着指头算算得有200多项,13项国家发明专利,20多篇专业论文,都不是摆在书架上的荣誉,而是真真切切用在了生产上。

他最得意的“作品”之一,就是推动了公司三期直轧技术的落地。这活儿听起来简单,做起来却像给钢铁生产的“肠胃”做一场精密的手术,要让钢水铸成钢坯后,不再进加热炉,直接送上轧线。为了匹配“三炉对两机”,老吴带着团队不知道熬了多少个夜,画了多少张图。最终,这套被行业内称为经典范例的模式,给公司省下了超过1500万的投资,获得了冶金科学技术二等奖。

搞技术改造,光有图纸不行,还得能盯在现场。2018年改造高线北线时,工期紧得像上紧了发条。那段时间,老吴有个雷打不动的习惯:每晚9点,准时在轧钢会议室开会,把当天的问题一个个拎出来解决,再把第二天的工作安排得明明白白。深夜散会后,他还要去现场转一圈参与调试。

同事们都说:“有老吴在,心里就踏实。”就这样,10个月后,生产线一次试车成功,创造了公司轧钢生产线最快调试纪录。

在推进直轧项目时,他需要协调的单位一只手数不过来。但他总能亲自上阵,把设计、施工、生产各个环节拧成一股绳。他推动的这种直接轧制新模式,不仅省下了设备运行和钢坯倒运费用,成材率指标也明显提升,实实在在为公司省了钱、创了效。

在老吴看来,技术革新是为了生产,也是为了降本增效。他发现公司用的油脂种类太杂,光是管理成本就很高,且很多昂贵的进口油,用国产完全能替代。于是,他像个“精打细算的管家”,开始推行油品国产化。比如,把瑞昌水泥公司设备上用的进口壳牌油,换成了性能相当的长城润滑油,费用直接降了一半多。经过他的整合,全公司的油脂种类从上百种降到了67种,每吨钢的油脂成本控制在了5块钱以内,实实在在降低了费用。

没有豪言壮语,只是觉得“问题总得有人去解决”。这就是吴杰,一个既能在图纸上挥毫泼墨,也能在油污中解决问题的人。未来的日子,他将会继续扎根基层,为公司的经营生产贡献更多智慧和汗水。