【长钢之星·担当之星】| 宋雅鹏:创新攻坚十余载 节能降耗创效益
2025-10-31
小编的话:今年以来,公司全体干部职工认真落实集团及公司职代会精神,坚持“一引领两融合”“八个注重”经营方针,以“两降一提”为抓手,坚定发展信心,保持战略定力,公司生产顺稳水平逐步提高。在此过程中,一大批爱岗敬业、尽职尽责的干部职工,主动跳出“舒适区”,向薄弱处攻坚,在关键处发力,在攻关技术难题、提升技术指标、深耕创新成果中,展现出长钢人坚毅奋进的精气神。
为进一步讲好“长钢人的故事”,发挥“长钢之星”典型示范作用,公司授予:侯晓春、宋雅鹏2人“担当之星”荣誉称号;柴璐琪、吴杰2人“创新之星”荣誉称号;段栋栋、袁永强2人“争先之星”荣誉称号。微信公众号将陆续对他们的典型事迹进行宣传报道,以榜样的力量,激励更多职工立足岗位、创新创优,共同为公司的高质量发展而努力奋斗。
一名党员,就是一面旗帜。熔剂厂活性石灰作业区作业长宋雅鹏扎根生产一线十余年,把岗位当阵地,把难题当课题,深耕工艺技术,聚焦节能降耗,用一个个数据、一项项专利,生动诠释了自己的责任担当。
作为熔剂厂技术创新的中坚力量,他始终聚焦生产难点,紧盯制约生产的瓶颈环节,以技术突破推动质量提升、效率提高和成本降低。
2017至2019年,他牵头开展套筒窑节能降耗关键技术攻关。针对换热器频繁堵塞、能耗高、生产依赖双风机运行等难题,他联合首钢技术研究院,创新采用EDEM离散元模拟技术,对引射器内部气固流动进行仿真分析,精准优化引射系统结构与风量配比,成功开发“套筒窑单台风机驱动满负荷生产技术”,彻底打破传统双机运行模式。该技术实现吨灰电耗降低13kWh,出窑石灰温度降至90-120℃,热回收效率显著提升,换热器清堵时间大幅缩短。成果获国家专利,并在首钢京唐公司成功推广应用,荣获首钢科学技术三等奖、长治市“五小”竞赛一等奖、公司科学技术二等奖。“降低套筒窑工序能耗”QC成果获公司一等奖、长治市及山西省优秀QC成果一等奖。
2020至2023年,为保障公司生产目标,炼钢厂对轻烧白云石的质量与供应稳定性提出更高要求。然而,竖窑存在煅烧带倾斜、频繁更换料种导致工艺波动等问题。面对挑战,他主动承担工艺优化重任。通过系统研究不同粒度生白云石的热传导特性、分解速率及在窑内停留时间,明确煅烧带分布和热工制度的影响规律,并组织多轮生产试验进行验证。最终,成功实现均匀稳定煅烧,解决了混煤煅烧易结瘤的问题,有效降低热工波动,提升产量与产品质量稳定性。项目实施后,年创造直接经济效益127.8万元,成果荣获公司科学技术三等奖,为构建一体化熔剂结构、实现降本增效提供了有力支撑。
2021至2022年,为响应下道工序对活性石灰质量稳定性的更高要求,他组织开展活性块灰CaO含量88%-90%窄区间管控技术攻关。他深入分析回转窑煅烧工艺,明确稳定煅烧带、精准控制预热温度和石灰石粒度停留时间是保障质量的关键。针对燃烧器频繁堵塞影响热工稳定的问题,通过热交换过程模拟分析堵塞机理,创新设计出燃烧器在线清理防堵塞装置,实现不停窑维护,显著提升作业效率。同时,他创新性提出一种基于火焰形态与窑尾温度变化的快速判断CaO含量的方法,并将其纳入岗位操作指导书,有效提升职工对质量波动的响应速度。攻关期间,质量合格率稳步提升,累计增加经济效益537万元,环保效益显著。该项目获公司科学技术三等奖,申请专利1项,在核心期刊发表论文2篇。
2024年,面对竖窑超低温脱硝无先例难题,他主导工艺方案制定与系统调试,成功实现烟气超低排放,为企业绿色发展赢得主动。期间,先后获得国家实用新型专利4项、发明专利3项,发表多篇技术论文,实现了生产实践与技术创新的深度融合。
作为一名基层党员,宋雅鹏始终牢记初心使命,以实干为基,以创新为翼,坚持“问题在现场、创新在现场、成效在现场”的工作理念,用创新与担当,让党旗在生产一线高高飘扬,让标杆在攻坚前沿牢牢树立。