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公司铁水温降攻关取得阶段性突破


2025-10-20

公司坚持技术创新与管理提升双轮驱动,聚焦铁水运输全流程温降控制,深入开展专项攻关,推动铁水温降持续降低,取得显著成效。目前,各项关键指标持续改善,取得了阶段性突破,为实现全年降本增效目标任务奠定坚实基础。

铁水温度作为炼钢生产的核心工艺参数,其稳定性对保障生产顺行、成本控制及提升产品质量至关重要。根据转炉冶炼工艺特点,冶炼热量主要来源于铁水的物理热和化学热。根据理论测算,铁水温降每减少1℃,可降低冶炼成本0.5元;若通过技术攻关使铁水温降减少10℃,预计可创造效益1200万元,经济效益显著。然而,攻关初期面临的形势不容乐观,2024年1-6月统计数据显示,公司铁水平均温降与国内先进钢铁企业相比存在明显差距,成为制约生产成本控制的关键瓶颈。

为系统解决铁水温降问题,公司成立由生产技术处牵头,炼钢厂、炼铁厂及运输部为成员单位的专项攻关组,并下设炼铁组、炼钢组、运输组三个专业小组。攻关组经过深入调研,制定了清晰的阶段性目标,对铁水从高炉到转炉全流程进行了全面的系统梳理和分析。通过大量数据比对和现场调研,最终确定影响铁水温降的四大关键因素,铁水罐周转效率偏低、铁水罐加揭盖率不高、一罐到底比例不足、铁水成分波动较大等问题。

针对确定的问题,公司创新工作机制,多部门协同发力,精准实施了一系列有力的攻坚举措。在提升铁水罐周转效率方面,炼钢组将每日铁水罐运行基准数从33个优化至23-25个,并纳入调度考核体系。同时,积极推行“并罐”操作,动态组织铁水二次运输,有效缓解了特定时段的铁水供需矛盾。在加强铁水保温措施方面,运输组强化加揭盖设备巡检力度,建立故障快速反馈和修复机制,显著提升了设备完好率;安排专人对加揭盖作业进行抽查监督,调度系统严格执行“先申请、后执行”规定。措施实施后,铁水罐加揭盖率明显提升。在优化生产流程方面,公司着力提升“一罐到底”比例。攻关组制定了专项攻关措施,从制度上予以保障。根据钢坯品种和铁水条件,及时调整铁水预约量,优化不同铁水比下的操作模式。通过采取这些措施,“一罐到底”比例实现大幅增长。在稳定铁水质量方面,炼铁组完善考核制度,通过稳定高炉风量,优化热制度,将硅含量控制在0.40%水平,保障物理热在一定范围,有效提高了脱硫能力;加强原燃料质量管理,动态调整炉渣碱度,规范出渣铁组织,使铁水硫含量达标率稳步提高,为“一罐到底”创造了条件。

此外,攻关组根据生产实际,及时新增了铁水重量符合率作为管控指标。要求炼铁炉前严格按照炼钢预约铁量组织出铁,完善考核机制,铁水重量符合率实现大幅提升。

目前,铁水温降攻关已进入深化推进阶段。下一步,公司将聚焦稳定铁水罐周转次数,全力提高“一罐到底”比例,试用新型保温剂,继续执行铁水壕保温措施,改造加揭盖装置以提升密封性,优化铁路运输组织提升运输效率,进一步提高铁水成分达标率和装准率,以技术创新为引领,以精细化管理为抓手,凝聚全员智慧和力量,持续深化铁水温降攻关行动,确保各阶段目标顺利实现,为推动公司高质量发展注入新的动力。