【国庆特辑】焦化厂受煤坑改造项目有序推进
2025-10-07
作为公司年度技术创新项目之一,焦化厂受煤坑二期改造项目经过3个月的积极推进,截至目前,空压站土建,基础承台、地梁、建筑顶板浇筑以及墙体砌筑已全部完成施工,设备安装正有序推进。项目完工后,将补齐系统原有短板,大幅提高原料煤卸车效率,降低物料运输费用,一举多得。
受煤坑建成于2016年9月,是焦化厂汽运来煤重车卸车的场所。地上设置8个受煤坑,地下设置1条运输皮带、8个下料仓口。进厂洗精煤经地下受煤坑,通过运输皮带和堆取料机分不同煤种给煤4、煤5皮带供煤堆煤,完成汽车来煤输送至煤棚内并分类堆放。运行过程中,下料口易堵料、皮带流量受限、车辆卸车方式不匹配等问题逐渐暴露,场内卸车频繁、堆煤用车费用偏高等现象也随之而来,成为制约系统效率提升的卡点堵点问题。
对此,公司高度重视,通过技术创新破解卡点堵点问题,焦化厂设备专业、技术专业和岗位操作人员通过外出考察和实地勘察,将核心改造确定为“两步走”。并于2024年7月对受煤坑进行了一期改造。
一期项目重点解决关键影响设备的问题。
一是针对下料不畅,在3号、4号、7号受煤坑加装智能防堵料空气吹扫装置,用空气压缩机压缩的空气来疏通,保持料流畅通。二是针对下料不均匀,对受煤坑3号、4号、7号加装裙边小皮带和平板阀,有效防止落料至皮带外侧,并防止下料速度过快击伤职工,将下料速度控制在合理区间。三是拆除振动器,杜绝底座和溜槽侧壁撕裂;加装360°气动防堵装置,疏通M2皮带机头三通溜槽。四是拆除1号至8号受煤坑立柱和顶棚,重新加高顶棚,实现了两辆侧翻车同时卸车。
经过一段时间的运行,系统利用效率大幅提升,同时,物料运输费大幅降低,各煤种单独成堆有效防止了混煤现象,据统计,2025年7月29日,瘦焦煤和贫瘦煤在受煤坑的卸车率已实现100%;三分之一主焦煤、肥煤等煤种侧翻车通过受煤坑卸车,比例达到总侧翻车数量的30%以上,提升了18个百分点。
二期项目凸显智能化功能发挥。
今年9月,二期改造启动,主要针对堆取料机走行速度慢等问题进行技术创新和管理提升,充分利用对各设备运行时间的精准调配,达到受煤坑“吃得下来”,后道工序“消化得了”的目标。
此次改造工程的核心是将360°智能气动防堵装置进行更大范围配套,涵盖皮带给料机、电液动平板闸阀、PLC控制柜等。技术创新体现在分层喷吹设计、自动化控制和配套空压机房三个方面。一是单仓敷设4层气动喷嘴,共计40点/仓,通过不均匀分布方案实现煤流的精准控制;二是PLC系统更好实现远程操作与故障预警,减少人工干预,提高了职工的安全性,降低了职工劳动强度;三是新增独立空压机房,保障气源更强稳定性。