【专栏】两降一提升| 立式轧机一体化改造“一举三得”
2025-06-30
近日,轧钢厂棒线作业区轧机组完成了“立式轧机出口及跑槽一体化改造”项目,投入运行后,设备更换时间由原来的50分钟缩短至20分钟,效率提升60%,预计年创经济效益12万余元。
之前,轧机出口导卫装置的更换流程繁琐耗时,需要先吊出跑槽,再移位出口导位,并先后拆除、安装导卫本体、冷却水管、多个固定螺丝等分体式组件,单次更换过程平均耗时高达 50分钟,制约生产节奏。
针对这一问题,棒线轧机组立即成立技术攻关小组,重新设计并制做了集成式出口导卫装置,将导卫本体、必需的冷却水管路及跑槽结构刚性连接或铸造为一个整体单元,采用少量快速锁紧机构替代传统螺丝固定方式,并优化设计了整体吊装点,确保吊运安全便捷。
“现在更换设备就像换模具一样简单。”轧机组操作工王师傅说,“只要整体吊装这个集成模块就行,不用再一个个拆装零件,既省时又省力。”
经过一段时间的试运行,该改造方案取得显著成效,大幅提高了设备更换效率,年可节约生产成本12万余元,降低了设备损耗和职工劳动强度,生产效率显著提升。