【专栏】两降一提升| 优化液压剪剪切限位装置解决生产难题
2025-06-13
近日,长钢工程炼钢检修作业区对炼钢厂液压剪剪切限位装置进行了技术改造,通过升级材料、优化系统、增加防护等措施成功解决了长期困扰生产的限位装置失效难题,不仅提高了剪切精度,减少了故障率,还降低了职工的劳动强度。
液压剪是冶金行业钢坯剪切的核心设备,其限位装置的可靠性直接影响设备寿命与生产效率。炼钢厂液压剪原限位装置采用木质本体结构,钢坯剪切瞬时温度较高,木材高温碳化后绝缘性下降,而生产过程中冷却喷淋又形成水雾环境,在高温与水雾的双重影响下,木质限位装置因绝缘性能差极易引发故障,致使限位传感器误判剪切终点、机械动作失控,导致限位失效,液压剪持续剪切,进而活塞杆固定螺栓因过载剪切力断裂,油缸法兰焊口因疲劳应力开裂,增加了液压剪备件损耗和人工维修成本。
针对这一难题,该作业区组织专业技术人员组成技术攻关小组,从材料性能、防护设计、控制逻辑等方面进行综合改进。首先,技术攻关小组决定升级材料及优化系统,从木质材质到尼龙材质 铜触头。采用尼龙材质替代木质结构,尼龙具有耐高温、高绝缘性、低吸水性等诸多优点;同时,优化触头,使用铜触头,提升导电性与抗氧化能力,确保信号传输更加稳定。其次,采用防护设计,双重隔离高温与水雾。在限位装置周围设置隔热、防水护板,阻隔热量传递和实现防水防潮。
改进后,通过一段时间试运行,液压剪剪切限位装置限位效果显著提升。剪切精度提升,通过限位装置可精准控制液压剪剪切行程,剪断钢坯后油缸可以立即退回,解决了活塞杆固定螺栓频繁断裂及机架法兰损坏的问题,故障率大幅下降,限位装置使用寿命增加,同时减少了更换液压剪的频次,降低了职工劳动强度。