【专栏】两降一提升| 小改造让三通翻板阀运行更稳定
2025-04-08
“这次改造比较彻底,三通阀翻板易变形、翻板开裂、下料不畅这些问题都解决了。”长钢工程炼铁检修作业区一名职工说。
三通翻板阀作为控制两座回转窑原料输送的关键设备,其运行状态直接关系生产稳定性。然而,原三通翻板阀的翻板采用两块钢板夹中间轴的设计,在实际运行中,暴露出诸多问题。一方面,翻板的设计材质耐磨性欠佳,经过长时间运转,翻板极易出现磨损,进而导致发生开裂、脱落的情况,影响了阀门的正常使用;另一方面,翻板两侧钢板中间容易堆积原料,在开关阀门时,轴的转动受到阻碍,导致转动不畅,且这种卡顿容易导致轴发生断裂,使翻板阀无法正常开闭,造成原料下料不畅等一系列问题。
该作业区钳工八组组长付联勇看在眼里急在心里。他带领班组成员迅速行动、深入研究、反复试验,提出了一套行之有效的改进方案。他们经过潜心钻研,决定在材质上进行改进。采用8mm厚的不锈钢钢板制作翻板。这种不锈钢钢板具有良好的耐磨性和抗变形能力,从根本上解决了三通阀翻板耐磨性差和易变形的问题,大幅延长了翻板使用寿命。同时,优化结构,对三通阀内部翻板与轴的固定结构进行大胆革新。他们将8mm厚度的不锈钢钢板直接与轴焊接,增强了翻板与轴的连接强度,在翻板两侧加装了6块600mm×50mm×8mm的不锈钢钢板作为筋板,进一步加强固定。此外,针对轴易变形、断裂的问题,技术人员将原有30mm粗的翻板轴加粗至60mm,并重新配置轴承座,使其与三通阀相应位置牢固固定。
通过一段时间运行,改造后的三通翻板阀运行稳定性显著提升,不仅减少了故障发生频率,降低了维修成本和维修次数,还保障了回转窑原料的正常输送。