【专栏】两降一提升| 小改造破解挡板卡阻难题
2025-03-13
近日,轧钢厂棒线作业区针对南北线双线同时直轧时变道挡板频繁卡阻的问题,实施了一系列技术改造措施,取得了显著成效。改进后,挡板切换卡阻问题彻底消除,故障时间大幅减少,生产效率显著提升,综合效益达8000余元。
南北线双线同时直轧时,变道挡板需要根据实际生产需求和发钢情况实现快速自动切换。然而,由于生产环境中氧化渣较多,挡板支撑轮轨道处及挡板主轴套经常发生卡阻,导致挡板气缸动作行程不准确,进而引发钢坯顶挡板卡钢故障。每次卡钢故障都会导致直轧过程中断至少10分钟,不仅影响了生产连续性,还增加了人工处理故障的劳动强度和安全风险。
为解决这一问题,该作业区成立技术攻关组,经过深入分析和多次试验,多管齐下,精准施策,提出了三项针对性的改进措施,彻底解决了这一问题。一是增设压缩空气吹扫管,保持轨道面清洁。氧化渣堆积是导致挡板卡阻的主要原因之一。为此,该作业区在挡板支撑轮轨道处增设了压缩空气吹扫管,通过定期吹扫,有效清除了轨道面上的氧化渣,避免了因氧化渣堆积导致的卡阻问题,为挡板顺畅运行提供了保障。二是改进主轴套设计,增强润滑效果。针对挡板主轴套易卡阻问题,该作业区在主轴套上增设了防护帽,防止氧化渣直接进入套内;其次,将原来的干油润滑改为油气管润滑,确保润滑更加均匀和充分。改进后,氧化渣不易在主轴套内堆积,挡板的动作更加灵活,卡阻问题得到了有效解决。三是增加接近开关,提高挡板动作精度。为进一步提高挡板动作的准确性,该作业区在位移传感器的气缸架上增加了接近开关,能够实时监测挡板位置,确保气缸动作行程更加精准,避免了因行程偏差导致的卡钢故障,提高了挡板动作位置的准确性。
改进后,该作业区的直轧变道挡板运行状况得到了显著改善,挡板切换卡阻问题彻底消除,故障时间大幅减少,生产效率显著提升。