一引领两融合| 破译成材率提升“密码”


2024-10-24

“圆钢头部耳子问题终于得到了彻底根治,圆钢综合成材率指标也比原来提高了0.15个百分点。”轧钢厂棒材作业区技术员王伟看着圆钢成材率攻关分析表,高兴地跟现场的轧机组职工们分享。

棒材生产线在圆钢生产过程中,存在各规格头部耳子问题,特别是φ25mm圆钢头部耳子长的问题成为制约圆钢成材率提高的最大瓶颈。为破解该问题,棒材作业区轧机组展开了圆钢头部耳子问题攻关。

“说干就干”。他们通过连续跟踪圆钢生产头部耳子情况,分别尝试并一一排除了修改活套参数、修改补偿量、甩掉活套等方法,最终在生产φ32mm圆钢甩掉成品前活套过程中发现头部耳子问题与速降有密切关系,即问题产生是由于补偿撤销瞬间,K1K2之间速度匹配关系破坏,机架秒流量失衡,速度出现波动造成的。于是,他们在深入细致地研究分析后,罗列出一系列攻关中可能存在的难题:精轧机动态补偿怎么投入、怎么撤销、时间点是什么情况等等,带着这些问题,轧机组攻关人员迎难而上,大胆尝试,一起分析PDA程序,成功总结得出结论,并确定了解决思路。一是优化轧机动态补偿程序,修改补偿投入点,补偿撤销采取阶梯斜退;二是补偿量百分比结合匹配关系进行设定;三是结合动态补偿撤销,设定活套起套延时,满足轧制圆钢生产需求。

功夫不负有心人。通过三个多月摸索,棒材作业区轧机组先后对PDA程序优化、动态补偿量和活套起套延时参数修订完善进行了现场验证,最终得出最优圆钢轧制参数值,实现了棒材作业区圆钢综合成材率指标稳中有升,为轧钢厂实现质量效益双提升打下了坚实基础。